双相不锈钢(00Cr22Ni5Mo3N)缸套离子氮化工艺研究.pdfVIP

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  • 2017-09-02 发布于湖北
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双相不锈钢(00Cr22Ni5Mo3N)缸套离子氮化工艺研究.pdf

双相不锈钢 (00Cr22NiSMo3N).I~.套离子氮化工艺研究* 陈文云 ,华 帅 (中船第九设计研 究院工程有 限公司,上海 200063) 摘 要 :介绍了6100QA型发动机的双相不锈钢 (O0Cr22Ni5Mo3N)缸套的离子氮化制造工艺分析研 究,解决 了缸套制造过程 中存在的氮化层深度较浅、脆性大于Ⅱ级、离子氮化后变形过大等技术难点。 关键词:双相不锈钢 ;缸套;离子氮化 工序安排稍不合理 ,就不能满足产 品设计要求 : 1 零件加工要求 西100H7孔 内壁离子氮化层磨削后 ,成品氮化层深 6100QA型发动机的关键零件——缸套 (见 图 度 ≥0.05mm,维 氏硬度≥850HV,脆性 Ⅱ级 ,表 1),在工作过程 中要求耐磨 、耐高压 、抗高温腐蚀 。 面粗糙度 RaO.2肚m。 其材料是优 良的 (00Cr22Ni5Mo3N)双相不锈钢 , 2 存在 的质量 问题 化学成分 (质量分数)为 Cr:21 ~23 ;Ni:5.5 ~ 6.5 ;Mo:2.5 ~ 3.5 。在 固 溶 状 态 1)离子氮化层深度只有 0.04~0.05mm,磨削 (1040℃Jr10。C)下 ,铁素体相约为 40 ~5O , 后 已基本没有氮化层存在 ,见图2。 晶粒呈等轴状 ,奥 氏体相为 3O ~35 。零件本 2)脆性较 高,有脆性剥落点 ,达 到Ⅲ级 (见 图 身结构复杂 ,两端均为薄壁筒状 结构 ,精度要求 3)。 高 。缸套 4100H7内孔 的离子氮化处理及 内孑L变 3)离子氮化后变形过大 ,磨削后直接影响了氮 形公差较难控制 ,离子氮化孑L磨余量 、离子氮化前 化层的深度及均匀性 。 的热处理去应力及离子氮化工艺本身这三道关键 图 2 氮化层深度较浅 , 图3 离子氮化后内孔 氮化层被磨掉 表面脆性剥落点 3 需要攻克的技术难点 1)~100H7内孑L离子氮化深度 f≥O.08mmi 图 1 缸 套 石 石 石 石 石 牙 e 分 ;寄 e 、坊 、呀 、坊 、坊 、坊 、坊 、坊 瞄 七石 蛉 、坊 写 ;; 开发的数控刀具设计平台,能够方便编辑修改,加速 E3]张方瑞.UGNX入 门精解与实战技巧 [M].北京:电子 设计进程 。在相关参数化模型基础上 ,借助零件族 工业 出版社 2003. [4]赵波.UGNX2相关参数化设计培训教程[M].北京:清 的Excel工作表 ,可以快速准确地创建标准件、通用 华大学 出版社 ,2005. 零件及刀具系列化设计的三维模型库。可显著提高 r-s]杨培中.UGNX4.0基础与进阶[M].北京:机械工业 出 设计效率 ,使设计人员从繁重 的重复性劳动 中解放 版社 ,2007. 出来 ,将更多精力用在创造性设计工作 中。 [6]吴睿,刘华明.数控刀具的参数化设计 [M].哈尔滨:哈 [参考文献]

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