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节能降耗——合理调整一沉池泥浆泵运行方式.pdf

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节能降耗——合理调整一沉池泥浆泵运行方式.pdf

羹工艺设计◆GongyiShej 节能降耗 合理调整一沉池泥浆泵运行方式 边洪多 (鞍钢股份能源动力总厂给水分厂 ,辽宁 鞍 山114021) 摘 要:为节能降耗,减轻岗位人员劳动强度,提高一次沉淀池及浓缩池 的处理效果,对一沉池两座泵房的泥浆泵 运行方式进行调整。 关键词:变频调整;泥浆泵 ;悬浮物 1 前言 的池子组成,设计流量为2550m /h,采用中心进水 周边 出水的方式,每个池子分别设有2个刮渣耙和刮泥 西大沟污水处理车间主要处理鞍钢股份有限责任 耙 。刮渣耙去除水面的含油浮渣,刮泥耙的作用是把沉 公司各厂矿排放的工业废水及部分生活污水,废水所 淀池底的污泥刮入中心集泥井,在一次沉淀池前投加 含的污染物成分复杂,水质不稳定,水量波动大,设计 絮凝剂聚合氯化铝,经搅拌混合后进入一次沉淀池,在 处理能力为22万m /天,洪峰来量33万m3/天。白1999年 沉淀池反应区进行充分反应,另外在一次沉淀池中心 一 次性通水试验成功并送出合格水直到现在运行 良 投加助凝剂聚丙烯酰胺使污水中的悬浮物在这里初次 好。西大沟污水处理车间主要靠投加混凝剂 (聚合氯 沉淀,沉淀后经排泥泵排到下一个环节 。 化铝,PAC)和助凝剂 (聚丙烯酰胺,PAM)来去除水中 泥浆泵房:一次沉淀池设有两座泥浆泵房,每座泵 的悬浮物和油,设计处理来水悬浮物为300~l052mg/L, 房设有3台泥浆泵,每台泵的扬程25m,流量70m,/h, 油为5~20mg/L,处理后悬浮物420mg/L,油45mg/L。 原动机功率 11kW,由变频器控制 ,设计为两开一备 , 通过泥浆泵把中心集泥井中的污泥送到浓缩池,在浓 2 一沉池排泥系统工艺流程及各环节的结构和作用 缩池浓缩后,再经过板框压滤机进行脱水,脱水后的泥 饼送到指定地点排放 。 2.1 工艺流程图 一 沉池排泥系统工艺流程如图1所示。 3 原运行方案和新运行方案 l排泥泵房 3.1 原运行方案 污水处理厂投产后,两座泵房 的泥浆泵最初按设 计要求运行,每座泵房常开两台泵,每台抽一个池子, 运行一段时问后,为了配合开展节能降耗工作,改变了 泥浆泵的设计运行方案,把原来开两台泵长期运行,改 为两台泵轮换运行,这样等于一台泵长期运行,每个池 子问隔8h排泥,8h循环运行。通过近1年时间对一沉 池耙扭矩变化情况、泥浆泵排出污泥情况及浓缩池溢 图1 工艺流程 图 流水回流情况进行观察分析,各项指标均符合水质要 2。2 各环节的结构及作用 求。但这种运行方式仍存在一些 问题,还有继续挖掘 沉淀池:一次沉淀池 由4个直径为40m,深度为6m 的潜力。 26 水处理工程及设备 ·2010年 1月 ·第 1辑 Gongyisheji◆工艺设计羹 3.2 原运行方案存在 的问题 4 新运行方案

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