煤气化装置捞渣机跳车事故原因分析及对策.pdfVIP

煤气化装置捞渣机跳车事故原因分析及对策.pdf

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煤气化装置捞渣机跳车事故原因分析及对策.pdf

第 1期 谢晓伟 ,等:煤气化装置捞渣机跳车事故原因分析及对策 ·45 · 经验交流 三-.._..-..-.-.._...-.1…...-.....--.. 煤气化装置捞渣机跳车事故原因分析及对策 谢 晓伟 ,陈言胜 ,张洪飞 (河南煤 、l化工集团中原大化有限责任公司,河南 濮 阳 457004) 摘要:介绍河南煤化集团中原大化5O万t甲醇项 目煤气化装嚣捞渣机跳车情况,通过交出检修和专题研讨,分析跳车原因,制定相 应的解决措施 ,确保除渣系统的安稳运行。 关键词:捞渣机 ;跳车;链 ;改造 中图分类号:TQ545 文献标识码 :B 文章编号:1008—021X(2010)01—0045一O2 2008年O7月 10日凌晨 3点,河南煤业化工集 2Cr13,以减少硫化氢对链条腐蚀使之失效。刮板为 团中原大化50万 t甲醇项 目煤气化装置 70%负荷 16Mn型材焊接而成,端部与链条采用销轴连接方 正在运行 ,主控巡检画面过程 中发现 HGBL系列刮 式,以方便刮板拆卸更换。链条选用特别定制的沈 板捞渣机 X一1402不 明原因跳车 ,迅速通知现场操 阳链条厂污水处理链 。 作人员去现场检查,经检查发现电机 自带的散热风 壳 (槽)体:壳 (槽)体为 8=12mm的Q235一A 扇脱落,未发现其他异常情况,在原因不明的情况 焊接而成,壳 (槽)体底部铺衬 8=16mm的耐磨钢 下,又试着点试 X一1402两次,均未成功。后决定 板 (16Mn)。考虑运输原因,壳体分为两截,由工艺 采用临时排渣方案,X一1402切出检修,交出后检 法兰连接。壳体内设置有链条运行轨道、进料缓冲 查,发现 X一1402链条多处断裂损坏,多个刮板脱 装置、防堵料装置等。壳 (槽)体与水接触的内壁, 落。 采用高压喷砂除锈 Sa2.5(IS08504—2),涂层 3× 1 工艺及主要技术参数 125Ixm环氧沥青漆 ,以防止硫化氢腐蚀 。 HGBL—I800型刮板捞渣机是郑州华电电站装 贮水槽:贮水槽设置在捞渣机后侧并与壳体连 备工程公司根据气化炉工艺要求而设计的一种专用 接在一起,起到渣水排放的过渡贮存功能。 高效除渣设备,主要 由驱动装置、刮板链条、壳 (槽) 放水阀(活动堰板):放水阀(活动堰板)设置在 体、贮水槽 、放水阀(活动堰板)及控制系统所组成。 壳 (槽)体与贮水槽的中间隔板上,按控制程序设定 当渣浆进人捞渣机槽体后,已启动的捞渣机通过刮 的时间分别打开上下放水阀,将捞渣机壳 (槽)体内 板链条的运动,将沉淀在槽体底部的灰渣输送至下 的渣水排放到贮水槽 内,由下游排水泵从贮水槽中 游皮带机,控制系统按要求定时打开上下放水阀,澄 抽出至水处理系统。放水阀(活动堰板)选用郑州 清水进入贮水槽,由排水泵抽走送至灰水处理系统, 阀门厂生产的气动蝶阀。气源压力0.6MPa。 完成一个工作循环 。 捞渣机主要设备参数 驱动装置 :电机减速机通过一级链传动驱动输 外形尺寸 :19268mm ×3314mm ×7492mm(长 × 送链主轴 回转。链传动的大链轮上,设置有安全离 宽 ×高);生产能力:60t/h;主电机额定功率:30kW; 合器,当负载超过设计值或输送链卡死等故障时,安 变频器:22kW ;变频电机YAPT180M一4F1功率 : 全离合器的安全销将被剪断,以保护电机减速机的 18.5kW;减速机 TK188TR108功率:22kW;链条型 安全。减速机选

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