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西门子功能模块在飞剪中的应用.pdf
蓁VA
西门子功能模块在飞剪中的应用
郝军华
(唐 山钢铁设计研究院有限公司 河北 唐 山 063000)
[摘 要]论述高速线材生产线上起停式飞剪的电气控制,采用siemens6RA70~ .、s7—300PLc及功能模块,针对飞剪高速、可靠、精确的特点,在控制上采
用一系列行之有效的方法,使得飞剪运行可靠、精度高、智能性好。长度误差控制在~50m~ 内,满足了不同工艺条件的要求。已应用于山西美锦钢铁公司高速线
材工程,收到 良好效果,满足用户需求。
[关键词]起停式飞剪 剪)~ FM350—2 FM354 s7—300 PLC
中图分类号:TN2 文献标识码:A 文章编号:1671--7597(2010)0210040--02
0引言 下进行的。由于FM354的作用,位置环的给定值是不会突变的。运动的过程
我在 山西美锦钢铁有限公司高线工程中的1、2、3#飞剪控制采用了功 就是位置给定的不断推进和实际位置的不断跟随的过程。
能模块FM350—2、FM354,实现了准确定位、剪切精度高、操作方便的特 FM354能按照设定 的位置控制 目标, (最大)移动速度和 (最大)加
点 。在棒 、线材轧钢 自动控制系统中,飞剪 自动控制是主要控制设备之 速度,按照时间最短的原则产生位置、速度给定波形。简言之是将原始位
一 , 在整个生产中具有极为重要 的地位。其控制是否完善决定着轧钢节 置或速度给定的突变信号 ,处理为渐变位置和速度绘定信号 。可 以把
奏、作业率、成材率 。随着技术的日新月异,直流全数字系统遍及世界,为 FM354理解为位置和速度的双重斜坡发生器。
控制高速飞剪打下了坚实的基础。在这个基础上,通过利用PLC的强大功 位置调节器是位置闭环控制的核心环节,它将波形发生器产生的位置
能,不断深入研究、创新和实践,唐 山钢铁设计研究院起停式倍尺飞剪的 给定信号与位置实际值相比较,通过位置环增益放大成为传动速度给定信
剪切速度 己达~U20m/s,工作准确无误,倍尺精度达到 ±50u~n,并最大限度 号;位置调节器还设有速度前馈环节以改善实际运动波形。
地满足了用户的各种工艺要求。己在 日照钢铁集团公司、山西美锦钢铁有 理想位置控制系统的功能要求是:在位置控制的过程中,始终保持速
限公司高线工程2个厂家可靠运行,达到了国内先进水平。 度不超过设定速度、速度变化率不超过设定的加速度:接近 目标时 自动开
始降速 (自动确定降速点),到达 目标的同时速度降为零。当 目标距离较
1飞剪控制系统原理
远时,运动过程 的速度波形为梯形; 目标距离较近时为三角形。预期的位
FM350—2高速计数器借助两个热金属探测器 (ItMD1、HMD2)能够准确
置控制过程的波形见图2:
计算棒线材通过剪刃的长度,并且能够测出其上游机架的线速度,从而实
现了测速、测长准备条件。
使用FM354位置控制模块要求被控对象必须有连续位置检测信号 (编
码器或位移传感器)。我依靠飞剪本体电机 的编码器反馈接到模板端子
上,实现闭环控制。
6RATO西门子直流传动柜控制飞剪电机的速度。
起停式飞剪控制系统原理见图1:
P
位置
位置控制过程 : :
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