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筒子纱冷堆前处理的研究
施达本,邹娟娟
(南通曙光染织有限公司,江苏南通226005)
摘要:为了实现筒子纱前处理工艺的节能减排,采用冷堆精练、漂白一浴的短流程前处理工艺。文中对双氧水浓度、
冷堆时间等因素的影响进行探讨,得出筒子纱冷堆前处理最佳工艺为:双氧水浓度1帖129,L,冷堆时间24h,pH值为lO.5—10.8,
浴比为1:6.通过与高温漂白工艺进行比较,以及相关效果测试,证实了冷堆工艺具有节能减排、成本低和处理效果好等特
点。
关键词:筒子纱;冷堆工艺;前处理;节能减排;成本核算
自然界的资源是有限的。能源保护己成为全世 袜裤机、WD.SDd/o色度,白度计、COLOR.EYE
界共同注目的问题。染整行业的节能工作已开展多 3100电子测色配色仪、YB571
II双层铁皮电炉、
年,但和国外企业相比能耗差距很大[11。近二十年
来国内筒子纱染色总量增加非常迅猛,目前,筒子 数显pH计、R-3定形烘干机、BS.400S电子天平。
纱染色前处理大都是采用高温煮漂工艺,能源消耗 1.2试验方法
大,产生废水多。为此对筒子纱前处理工艺进行探 1.2.1高温煮漂工艺流程
讨,从而实现真正意义上的节能减排。 纯棉筒纱_高温前处理(120℃,30rain)-÷热
双氧水用于筒子纱漂白应根据漂白设备而定。
主要方式有筒子高温高压漂白和筒子冷漂。高温前 氧酶(30℃,10
rnin)_水洗一染色。
处理工艺:H202浓度为4g/L,温度120℃,时间 1.2.2冷堆煮漂工艺流程
40min,pH值在101l之间,浴比l:7.5。冷堆纯棉筒纱_浸渍冷堆液(常温,20rain)_÷脱
漂白时,需用双倍以上的双氧水浓度,冷堆24h以 水冷堆-÷热洗(50℃,15IIlin)-÷酸洗(50℃,10rain)
上才能获得相同白度,但可节省水、电、汽等能源 _水洗_染色。
达40%一50%。 1.2.3强力测试
冷堆过程分析:筒子纱冷堆前处理工艺的冷堆 强力测试根据GB3923_-83测定。
过程可分为浸渍、密封、堆置、水洗四个阶段,前 1.2.4毛细效应测试
两个阶段针对工作液的吸附、扩散;第三步对杂质、 毛细效应测试根据ZBW0401990测定。
色素进行溶胀、皂化及氧化;最后一步对已经降解、 1.2.5上染率测试
皂化、碱水解、乳化的杂质清斛2】。 用分光光度计测定最大吸收波长下染液吸光度
棉及棉混纺筒子纱的前处理冷堆工艺的反应温 A0,染料在纤维上的吸附百分率按式(1)计算。
度低,在室温堆置时,工作液中化学药剂浓度较高,
适用于细纱支、白度要求不是很高的筒子纱加工【3】。 式中:A为残液的吸光度:A0为空白染液的吸
冷堆极大地节约了能源投资,使筒子纱的前处理生 光度:n为残液的稀释倍数;n0为空白染液的稀释
产更便捷、环保,为可持续发展奠定了基础。 倍数。
1试验 2试验结果与讨论
1.1试验材料和仪器 本试验主要对影响冷堆精练、漂白一浴短流程
1.1.1试验材料 前处理工艺的因素(如双氧水浓度、冷堆时间等)
14.5
rex纯棉筒纱,密封塑料袋。 进行研究,得出冷堆前处理一般工艺,再与高温前
1.1.2试验染化料 处理工艺相比较,并以白度、强力、毛细效应、上
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