26CrMo4V钢高抗挤套管内折叠的分析和改进工艺措施.pdfVIP

  • 17
  • 0
  • 约8.7千字
  • 约 3页
  • 2017-08-21 发布于北京
  • 举报

26CrMo4V钢高抗挤套管内折叠的分析和改进工艺措施.pdf

第29卷第6期 特殊钢 V01.29.No.6 2008年 12月 SPECIALSI’EEL December 2008 ·3l · 26CrMo4V钢高抗挤套管内折叠的分析和改进工艺措施 孙开明1,2 李士琦 张传友 郁 健 (1北京科技大学冶金与生态工程学院,=IB京100083;2天津钢管集团股份有限公司技术中心,天津300301) 摘 要 26CrMo4V钢 (%:0.26C、0.95Cr、0.16Mo、0.07V) 245mmx12mm套管内壁凸包折叠的分析表明, 该缺陷有沿套管内壁同侧随机分布的规律性 ,凸包内存在 Si、Mn、Fe复合氧化层。认为在穿孔时,连铸坯中的偏心 缩孔内壁形成的稳定氧化层阻止缩孔内壁界面的 “焊合”,在剪切-拉伸应变的作用下,形成 内折叠缺陷。通过低过 热度、弱二冷和控制拉坯速度等工艺措施 ,使内折报废率从 15.43%降至5.95%。 关键词 26CrMo4V钢 套管 内折叠 连铸工艺 AnAnalysison InnerOverlapofHighAnti-CollapseStrengthSeamless CasingTubeofSteel26CrM o4V andImprovedTechnologyM easure SunKaimingI.,LiShiqi,ZhangChuanyou andYujian (1SchoolofMetallur~icalandEcologicalEngineering,UniversityofScienceandTechnology,Beijing100083; 2TechnologyCenter,TianjinPipe(Group)CorpLtd,Tianjin300301) Abstract Itwas indicated by analysison bulge—like inneroverlap ofd~245 mm x 12 mm casing tubeofsteel 26CrM04V (0.26C,0.95Cr,0.16Mo。0.07V)thatthedefectsdistributedrandomatthesanlesideofinnerwallandthere wasSi.Mn—Fecompoundoxidelayerinoverlap.Itwasconsidered thatthebondingofeccentricshrinkagecavityin cast bloom waspreventedinpiercingbythestableoxidelayerwhichformedatinnerWallofeccentricshrinkagecavity.andthe innerovedapdefectsfomr edatactionofcombinedshearnadtensilestrainsduringpiercing.Withthetechnologymeasures suchasloweroverheatingofliquidsteel,weaksecondarywatercoolingandcontrollingcastingspeed,therejectratioof tubewithinneroverlapdecreasedto5.95% from original 15.43% . MaterialIndex Steel26CrMo4V,Casin~Tube,InnerOverlap,ConeastingTechnology 天津钢管公司(TPCO)采用中碳 Cr—Mo.V钢作 再经二次热矫后,最后进行螺纹加工、拧接箍、通径 为套管材料,开发了系列高抗挤毁套管 ¨I2J。内折 和上保护环等后续机加工过程。 是无缝钢管生产常见的缺陷形式,其形成的原因主 最近在生产规格为 245mmx12mm的套管 要有3种:(1)工具磨损引起的内折 ,包括顶头磨损

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档