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                     2011年全国冶金企业热电专业年会论文集 
          浅谈60MW汽轮机汽缸变形处理方法 
                                 魏东 
                     (河北钢铁邯郸分公司能源中心,河北邯郸056015) 
        【摘要】 以某60MW汽轮机高压级汽缸变形处理实践,简要介绍几种变形处理方法。 
        【关键词】汽轮机;变形;蒸汽泄露;处理方法 
1  前言                                 结构。下半猫爪与轴承座之司设有横向平键,汽 
    随着国家节能减排工作的不断推进,各钢铁               缸胀缩时借此平键带动前轴承座,前汽缸与轴承 
企业都在利用余热余能建设自备电厂,响应国家                 座下万中心线处有垂直键,这样就保证汽缸与转 
的政策。邯钢为提高低热值高炉煤气的利用率,                 子在运行时中心的一致。中汽缸用碳素钢铸造, 
                                      后汽缸用钢板焊接。 
降低总体运行成本,2009年投资建设一套60MW 
                                      2.3汽机运行中汽缸漏气问题 
发电机组。该机组包括1台60MW高温、高压双 
抽凝汽式汽轮机和1台260t/h高温高压纯燃煤气 机组投运数月后,汽机缸体高中压缸结合部 
锅炉,2010年1月份投产,设备总体运行平稳,日左右两侧出现漏汽,漏汽量由小渐大发展,在 
发电量维持在120万kWh以上。                      2010年6月突然吹开保温层,漏汽压力较大,经 
2汽缸变形漏气原因分析及处理措施                      现场检查确认后决定坚持运行,于今年11月1日 
2.1汽轮机主要参数                            停机检查处理。停机后经反复检查测量最后确 
                                      认,结果为: 
   该单缸、冲动、抽凝式汽轮机型号:C(C)60— 
                                         (1)上下缸合缸紧1/3螺栓后,在汽机左右两 
8.83/(2.17)/0.981,额定进汽压力8.83MPa,额定 
                                      侧以复速级为中心(高压缸上主蒸汽进气管线中 
进汽温度535。C,额定功率60MW,最大功率:62.9 
                                      心)的高压缸水平中分面处出现间隙,复速级中心 
MW。额定工业抽汽压力0.981MPa,抽气压力调 
                                      处间隙最大,为0.23mm,间隙向两侧逐渐变小,间 
整范围:0.784—1.274MPa,额定工业抽汽温度 
270%,额定工业抽汽量100t/h,额定工况排汽量: 
59.3t/h。                              长度约lm左右,间隙宽度贯穿汽缸法兰全宽,为 
2.2汽轮机汽缸                              典型的对称性变形,揭开缸进一步确认,上缸下缸 
   汽轮机汽缸由于加工工艺的要求,以及考虑                均变形,为总间隙的1/2,确认汽缸已经变形。 
工作温度的不同采用不同的材料,所以将汽缸分                    (2)上缸下缸高低压缸结合部焊接部位水平 
为前、中、后。三部分,每部分再分为上、下两半。               中分面,设备制造缺陷,平整度严重超标,高出 
前、中汽缸间的垂直中分面和中、后汽缸间垂直中 
分面均用螺栓联接。且前,中汽缸垂直中分面法                 成漏汽的重要原因。 
兰的内圆及与水平中分面交叉处用电焊焊牢,以                    (3)高低压缸垂直结合面,在水平中分面处有 
保证承受工作压力时的汽密性。                        间隙,为0.07—0.16mm左右。 
                                         (4)汽机左右高压缸上缸下缸法兰均为外张 
   前汽缸用ZGl5Cr2Mol铸造,上下两半各有二 
只铬钮钒钢铸造的喷嘴室与
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