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球式热风炉耐火球渣化分析与改进措施
韩宝松
(圣戈班穆松桥中国徐州基地炼铁厂)
擅耍圣戈班徐州基地9号高炉在布袋破损后及时的找出了原因.并确定了合理的倒球周期。
关键词热风炉耐火球渣化倒球
l概述
圣戈班穆松桥徐州基地以冶炼优质铸造铁为主,铁水大多用来生产球墨铸铁管,其余铁水生产铸造铁
块。在高炉设计时,也充分考虑了生产铸造铁这一特点。本公司9号高炉于2003年4月底建成投产,该高
炉配备三座球式热风炉,热风炉燃烧器为环形多孔短焰陶瓷燃烧器,共36个燃烧孔。2009年7月高炉中修,
为进一步提高产能,中修期间对高炉鼓风机等进行改造升级.同时对热风炉进行第三次倒球,本次倒球距
离上次倒球共24个月,同年8月底投入生产运行。高炉产能扩大后,煤气发生量增加,顶温也有一定升高,
但布袋等粗煤气处理系统能力有限.致使布袋破损较多,净煤气含尘增多,最终严重影响热风炉的运行。
到12月份,热风温由最初的993℃下降到9500C,并且风温继续呈下降趋势.表明热风炉蓄热能力下降,
耐火球粘结严重,球床阻力增加。热风炉的状况发展到这个地步,且恶化趋势继续,决定对三座热风炉再
逐一实施倒球。
2热风炉设计
2.1设计技术参数
9号高炉配备三座球式热风炉.热风炉设计参数如下:
裹1球式热风炉主要技术参数裹 寰2膏铝球技术指标
项目 指标 参数
热风炉座数,座 A1203。%
热风炉高度,m Fe20,‘.%
热风炉外径,m 耐火度≥.℃
高径比 显气孔率‘.%
耐火球直径.硼 体积密度.咖m,
球床高度。m 常温耐压强度。Ⅺq月喙
蓄热室面积,o 置烧线变化率.%
单座热风炉耐火球重量.t 荷重软化开始温度≯.℃ 一:2嗍尥~~一姗堪
单座热风炉蓄热面积,o 皴一3眦~勰∞:2蚴m一 热稳定性≥.次(1100。C一水冷)
每立方米高炉炉容蓄热面积.m2/m3 170
燃烧室面积,o 孤77
单座热风炉耐火砖总It.t 枷
设计风温。℃ 1050
拱顶温度,℃ I筮的
2.2耐火球的选取
耐火球选取适当与否直接关系到热风风温的高低与倒球周期的长短,经考察国内同类型的热风炉.参
考其它厂家使用经验.设计时耐火球选用啦眈nm高铝球.球床高度6.5m,在选球方面,强调球的耐压强度、
体积密度、荷重软化点等最能体现球质量的指标。高铝球具体参数如表2。
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3耐火球渣化原因分析
31耐托琅粘蛄程度
初次倒球时发现,球眯下部存在粉化现象,中上部粘结较严重,并且越往上牯结越严重。粘结体较大,
沿炉墙呈半圆形,自行不能}骨落,并且托住上部球床,耐火球不能自行滑落下来。针对这种情况.经研究
决定,对粘结体实施爆破,把粘结体化整为零。即便如此,清理出的耐火球中,牯结体直径最大的达30era,
由此看见球床粘结程度程度比较严重。在爆破时,要考虑爆破对热风炉内部结构尤其是燃烧器和拱顶部分
可能造成破坏,因此爆破力度不易过大。清理出的耐火球中,部分球圆度严重破坏,球的表面有多个小平
卣.井伴有凹坑.如图1所示:
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