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CSAA99一PE—031
高压燃烧试验中气体污染物的测量
北京航空航天大学热动力工程研究所
王华芳林宇震刘高恩
【摘要}】GD_25为我国自行设计研究的新型发动机,本文为GD_25燃烧性能研究
中的一部分,在燃烧室设计的性能范围内对排气污染物的测量研究。所测污染物包括一
(4.O肝a),对燃气取样和取样系统必须作特殊考虑,本文所设计的取样感头和取样系
统所测得的污染物数据和燃烧效率,与其它类似燃烧室对比,完全符合规律.一
关键词 航空发动机 燃烧室 试验 捧放物
1取样系统的设计 .
本试验为单头部燃烧室高温高压燃烧试验,在模拟设计点的温度和压力下进行~系
列的燃烧试验,研究燃烧室进口压力,温度的变化对燃烧效率,污染物排放特性.火焰
简壁温的影响。试验在高压燃烧试验台进行,试验系统见图1.整个系统主要由实验台
主体、供气系统、供油系统、冷却水系统、测量监视系统组成。采用一个直接加热器来
满足不同进口温度的要求。燃烧室试验段后连接的是排气测量段,测量段采用双层结构,
中间用高压水冷却。取样感头就插入测量段内,燃气取样技术在高压燃烧试验中是一项
塑璺的任务。试验中要测出不同进口温度和压力下的各种污染物的{{}放指数.以及燃烧
效率。这些参数对设计研究很重要,所以取样必须可靠、精确,高压高温下取样系统必
须考虑以下几个方面:
1)保证合适的取样流量
由于冒烟测量的流量按sAE、A艘一1179文件规定,不得小于30升/分…。
2)取样要有代表性。
取样点的位置尽量代表整个取样截面的成分,样气在感头处应猝冷,防止燃气成
分继续化学反应,失去真实性。
3)取样管路应保温不低于1500c嘲,为了防止未燃碳氢物(咖C)在管壁上冷凝
而影响取样真实性。
4)在燃烧窒点火曲取样感头及管踌上不应;;入未燃的油气,以免污染取样管
壁,使取样带来误差。因此要求在燃烧室未点火前,有高压气从感头孔中反
向吹出,称倒吹气系统。
,5)高压燃烧室内取样在进入仪器时必须接近常压,以免损坏分析仪器。
为了满足以上的要求,取样感头设计如下:
取样感头位置处于燃烧室下游的测量段,因气动雾化喷嘴雾化性能好,又在高温下,
所以从工羊擘考虑不必采用等动力取样,感头结构见图2。感头采用水冷式,感头位置插
在燃烧室扇形出口的中央。三个取样点按等环分布,为混合式取样,取样小孔设计成文
氏管型,使样气在小孔处快速猝冷,停止样气的化学反应。小孔直径为l皿m。G.E公司
在燃烧试验中采用的也是水冷式文氏管型取样感头,取样孔径也是lm【3】。而普惠公司
设计的取样感头,为气冷式文氏管型小孔直径为1.16一[3】。
取样系统见图3,由于取样小孔的直径为1m,取样流量大于冒烟测量和仪器分析所
需的流量。因此在取样管路上加一节流小孔,小孔直径为1∞。既能降低样气压力也控
制样气的流量,另有一个排气阀门用放气来保证样气在接近常压(O.4大气压)进入仪器
和冒烟测量系统。加热管采用自动控温的电加热系统,保证温度在1700c左右,系统采
用反吹气。除水,干燥后进入测量仪器。系统是符合s^E,ARP一1256要求的。
冒烟测量系统见图4。按sAE,AR卜1179的规定。在一定面积的过滤纸上。通过规
定的燃气容积流量。所沉积的碳粒子,用反射率计测出过滤纸上烟痕的反射率.按公式
可以算出冒烟数洲。
SN_100(1氓S/RW)
Rs:取样烟痕的绝对反射率。
Rw:清洁过滤的绝对反射率。
冒烟测量系统基本上分为两路,一路通过截止阀A经过滤纸夹头调节阀D及截止阀
c进入浮子流量计后排出,样气在保证一定流量后由过滤纸夹头即可取得烟样.另一路
是旁路系统,当状态未稳时,样气可由旁路通过经截止阀B,粗过滤器及调节阀E进入
浮子流量计排出。平时二路的流阻通过调节阀门调节得几乎一致。当状态稳定时。只须
将A、B二阀置换c阀打开即可按预定的流量取烟样。本试验采用秒表计燃气流量,取
样完毕,阀门必须回到旁路位要。本试验中采用过滤纸有效流通面积的直径为32m,过
滤纸采用美国硼ATMAN4。纸。
2测量结果及分析
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