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浅析技术进步对南钢技术经济指标的影响.doc
浅析技术进步对南钢技术经济指标的影响
戴志国 张义才
摘 要:采用电炉炉墙氧枪和氧燃烧嘴实现电炉高节奏生产,通过提高单炉出钢量及设备适应性改造,实现电炉生产高效快速目的,使技经指标明显好转。关键词:技术进步 电炉 指标 影响
Brief Analysis in Effect of Technological Development on Technological Economical Indexes of Nanjing Iron Steel Co. Ltd.
Dai Zhiguo Zhang Yicai(Nanjing Iron Steel Co. Ltd.)
Abstract:High efficiency of EAF operation and cost reduction are achieved by using EAF wall lance and oxygen burner, increasing tapping heats and improving equipment applicability.Keywords:technological development EAF index effect
1 前 言
南京钢铁集团有限公司电炉厂通过对电炉采用综合供氧新技术:炉门双孔氧枪、炉墙氧枪、EBT氧枪、改电极预旋转为同步旋转、扩大电炉出钢量、使用铁水热装等技术,使电炉厂的综合技术经济指标大幅度提高。
2 工艺简介
南京钢铁集团有限公司电炉厂主要工艺配置为:70 tUHP-EBT电弧炉一座、70 tLF精炼炉一座、五机五流小方坯连铸机一台,电炉变压器功率为60+20 % MVA。冶炼钢种:普碳钢,中、高碳钢及低合金结构钢、弹簧钢。钢坯主要供高速线材厂轧制盘圆、带钢厂轧制优带及棒材厂轧制碳圆钢。电炉兑装30 %~40 %铁水,在第一批料加入后数分钟内兑入。由炉门氧碳枪两支、炉墙氧枪及EBT氧枪配合供氧。
3 依靠技术进步,促进生产发展
3.1 炉盖、电极同步旋转,节约辅助时间 南钢引进的电炉电极预旋转导向装置,设计欠缺,造成导向设备故障频繁,电极与炉盖难以做到准确配合。在实际生产过程中,当加料前后,特别是在废钢稍突出于炉壳外或炉沿结渣后,炉盖旋转常常需要多次操作才能与电极配合,致生产的辅助时间大为增加。通过改造,将电极与炉盖做到同步旋转,保证了炉盖电极的正确对位,使辅助时间节约3~15 min,平均每炉节约6 min,吨钢节约电耗10 kW*h/t,年效益180万元以上。3.2 实行铁水热装,降低冶炼电耗,提高钢水原始质量 铁水比 30%~40 %。铁水带入物理热,使电炉冶炼过程提前成渣,缩短废钢熔化时间。1998年8月中旬试行铁水热装,8~12月冶炼电耗从原来的523.62 kW.h/t降到423.80 kW*h/t,5个月节约电费760万元。由于铁水比做到20 %以上,再配入大量生铁块,使金属料洁净度较全加废钢时大幅度提高,故成品钢中有害残余元素Ni、Cu、As、Pb、Zn等降低了1/3左右,从而钢的加工性能得到了较大的改善。3.3 研制新型供氧枪,优化供氧供电制度3.3.1 供氧枪的型式及布置 在电炉实现铁水热装后,脱碳任务加重,提高氧压,加大了冲击深度,易造成金属及渣严重飞溅,引起炉墙、炉盖冲蚀及结渣,对生产不利。重新设计时将单孔氧枪改为双孔氧枪,氧气流量虽然增大,但对熔池的冲击面积增大[1],增大了反应区,冲击强度乃相对减弱,使炉内反应趋向平稳,有效解决了喷溅及结渣现象。自1999年2月中旬后,又开发出炉墙固定氧枪。它与炉门双孔枪一起从炉子的不同部位向熔池供氧,提高了熔化废钢速度40 %~60 %,使熔清后的化学反应提高 20 %~50 %,随后又研制出EBT氧枪,解决EBT废钢熔化滞后难题。测试数据表明:在废钢加入后,原单孔氧枪(炉门)废钢半熔化可加下次料需7~12 min;四枪供氧在加入废钢后熔池上方废钢熔完只需4~6 min;每炉的供电时间由原来的43~48 min缩短到30~38 min。冶炼时间缩短 6~12 min/炉,冶炼周期缩短到58~65 min。实践中,将炉墙氧枪和炉门氧枪供氧强度分开控制,炉内反应速度更易于控制,炉内冷区滞后熔化现象减少50 %~70 %,由于炉墙氧枪在熔清后的氧压调节能力,其化渣能力乃充分发挥,促进了石灰成渣,加之炉门氧枪的作用,故使熔清前后的泡沫渣埋弧效果显著增强。3.3.2 供氧—供电制度及效果 采用四枪供氧方式,利用氧化反应加快废钢的熔化及发热,调整供电参数与之配合:穿井时间的高电压级数较原先缩短1/2~1/3时间,供电级数的下调1~2级。供电级数下调不但没有延长供电时间;而且由于供氧供电的综合配合,停电—供氧—
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