窑炉后期夹杂物的控制与解决.pdfVIP

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窑炉后期夹杂物的控制与解决 解丽丽 德州晶华集团振华有限公司 山东德州 253007 摘要本文通过窑炉后期夹杂物的产生机理,分析其来源,分析了解决办法及产生的效果,希望 此文对确保玻璃窑炉后期优质高产具有一定的启发和指导意义。 关键词碹滴数量产量质量措施效果 1 引言 某公司一条日熔化量450吨的浮法玻璃生产线,于2003年2月投产,窑龄设计5年。现已进入 窑炉后期,2007年以来,碹顶滴落物逐渐增多,且碹滴在I~3mm,直接导致落板,在移动的玻璃板 面上看呈黑色,取下对着光看呈褐色或灰白色,且在退火过程中,有些内部会炸裂成3,5条裂纹, 这些裂纹极易造成玻璃板面炸裂,严重地影响玻璃的产量和质量。取碹滴岩相分析观察为磷石英、 方石英晶形。生产碹滴数量(直接导致落板),以生产5珊为例,每天在250个左右。 2碹滴产生机理 浮法玻璃生产中,玻璃中的硅质耐火材料结石,通常来自受侵蚀剥落的碹顶,以及前吊墙、后 吊墙、后山墙等处的硅质耐火材料。耐火材料在窑内的部位不同,侵蚀状况不同,并且进入玻璃液 后随玻璃液流的运动,会有不同的热历史和停留时间。多数硅质耐火材料以碹滴的形式进入玻璃液。 硅质耐火材料在碱性氧化物高温作用下,砖体表面形成低共熔物熔滴(碹滴),碹滴在重力作用下落 入玻璃液而形成硅质结石。剥落的硅砖碎屑落入玻璃液中,在熔窑中停留的时间较短形成磷石英、 方石英。 由于熔窑中硅质耐火材料主要是用于大碹,所以熔窑中的废气、碹温等都对它产生侵蚀作用。 产生原因如下:①生产过程中熔化温度太高,如果熔化温度接近或超过了硅砖的耐火度,硅砖自然 就会被破坏。特别是持续的高温会使碹项表面的玻璃相连续滴落,砖体因此会受到连续的侵蚀破坏; ②窑炉废气排泄不畅:③窑压大,R20蒸汽更容易侵入到砖缝中,窑内温度、窑压等的波动幅度大; ④该公司为降低生产成本,增强企业的市场竞争能力,自2004年4月以来一直使用煤焦油替代重油, 由于煤焦油火焰刚性弱,火焰发飘,火焰卜卷致使火焰与碹顶之间的空气隔离层不复存在,火焰对 料堆、玻璃液的热辐射能力下降,而对碹顶的热辐射上升,致使碹顶温度上升。而且煤焦油粘度较 小,火焰脉动性较大,对碹顶的冲撞严重,尤其是换火期间,由于粘度小,余火时间较长,出现对 喷情况,也导致对碹顶的局部高温和冲撞。 3采取措施 针对以上碹滴,为减少硅质耐火材料结石的产生,确保熔窑安全运行,该公司采取了一系列措 施: (1)开始逐步降低碹顶热点温度。适当压低油枪角度,减少火焰撩碹的机会。 注意:并不是所有油枪角度都要压低,尤其是14、2。小炉的油枪,不可过分压低,因为14、 24小炉的油枪若压低,可能造成火焰推料,致使料垄每次换向后在两侧池壁间往复游动,形成倒料 现象,反复倒料易造成熔化不良。其次,温度不可过分降低。因为,热点温度的高低对澄清效果有 着直接影响。温度降低过多,容易出现微气泡,而微气泡一旦出现,短时间内很难消除。因此,存 在着以下矛盾:温度降低,碹顶滴落物数量减少,微气泡增加;温度升高,碹顶滴落物增多,微气 泡减少。为解决此种矛盾,经过公司技术人员进一步讨论决定在6。小炉处增加了一杆油枪,以提高 澄清温度,加强澄清效果。又对油流量进行了一系列调整。 (2)换火前,减少煤焦油流量,延迟换火给油时间,减少换火期间火焰对碹顶的冲撞。 (3)及时修补大碹熔洞,防止大碹硅砖及保温层进一步受侵蚀。 4效果 通过一个月的摸索和调整,碹顶热点温度下降了IIC。落板的碹项滴落物数量明显减少,并 且确保了微气泡没有大量增加。同样以生产5m为例,每天碹滴数量约减少100个左右。 5降温所带来的弊端 但是,经过一段时间的运行后,玻璃板面小夹杂物明显增多。影响因素:观察玻璃板面出现大 量结瘤,经在偏光显微镜下观察,呈玻璃态,无核心,基本可以排除碹项或其他耐火材料掉入窑内 所致。因此,重点检查原料的使用情况发现白云石换用新厂家,且颗粒度在8~12目的占总数的20 %左右(此前使用的白云石8目以上为0),其他原料无异常。这在时间上有一定的因果关系。初步 怀疑白云石是造成结瘤的主要原因。于是,换回白云石厂家后,玻璃板面结瘤明显减少,三天后取 玻璃缺陷样品,已无上述类型的结瘤。 但玻璃质量仍不见好,玻璃缺陷仍较多,玻璃质量为建筑级,始终提不到汽车级。取玻璃缺陷 样品9块,以白色小米粒大小居多。经偏光显微镜观察,其中5块硅质,2块硅铝质,1块为斜锆石

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