竖式机械石灰窑改造的关键技术与控制要点.pdfVIP

  • 30
  • 0
  • 约3.59千字
  • 约 2页
  • 2017-08-15 发布于安徽
  • 举报

竖式机械石灰窑改造的关键技术与控制要点.pdf

石 灰 2013年第2期 2013年冶金石灰技术交流会议专刊 竖式机械石灰窑改造的关键技术与控制要点 詹志文 黄石市新冶钙业有限公司,435200湖北省阳新县金海开发区 摘 要 结合黄石市新冶钙业有限公司竖窑改造的成功经验,介绍了竖式机械石 灰窑改造中需要把握的几项关键技术以及工艺操作控制要点,供业内同行参考和借 鉴。 所有事物都有内在规律,任何结果必有 一下我们的几点体会,与大家一起探讨和研 前提条件,石灰生产也不例外。石灰石经过 究,共同促进竖窑生产技术的提高。 吸热反应被烧成石灰,是满足分解过程中各 1合理选择高径比 种条件的结果。由于技术条件的差异,石灰 品质也不一样,有的机械竖窑机械化程度比 竖窑煅烧石灰分为“三带”,即预热带、 较高,装备也先进,但生产出的石灰生过烧率 煅烧带、冷却带。“三带”平衡是窑况稳定的 高、能耗高、活性度低;相反,有些普通竖窑机 关键,高径比过小势必造成预热带上移并缩 械化程度和装备水平都一般,反而能生产出 短,热损失加大能耗增高,由于高径比小,冷 高活性石灰,且能耗也比较低。究其原因,根 却带不能稳定容易出火料,从而造成石灰质 本在于对关键技术的把握。只要遵循客观规 量不稳定。通过对不同直径圆柱筒底部半边 律,满足必备条件,掌握核心技术,机械竖窑 卸料的试验,发现2.5倍直径高度以上料层 也能煅烧出高活性石灰。 保持整体下移,料面保持平整。我们对各窑 我公司现有8座机械竖窑,建成投产后 炉改造时,有效容积不同程度减小,高径比增 一直是生过烧率高、能耗高,活性度小于 大,起到了明显效果,出火料得到了控制。由 200ml。2011年经过改造后,能耗明显降低, 于受总高度限制,高径比还不能达到理想的 石灰标煤耗量不超过128kg/吨,石灰产品4.5~5。 CaO含量大于88%,平均活性度320ml,日产 2上段内壁锥度 量比改造前提高30%~40%。同时,我们对 10—30mm小粒度石灰石的煅烧研究和实验 一般竖窑内胆上下口直径比中段要小, 也取得了良好效果。目前,每天生产的数百 上下段为两个正反圆台,有的中段为正圆柱 吨小粒度石灰石全部人窑煅烧,单位热耗比 形,有的内胆为花瓶形。无论何种形状,上段 锥度不能过大,窑底卸料上段物料下移时,小 30mm以上大粒度石灰石减少30keal/kg,实 现了资源的合理利用和节能降耗。 颗粒基本垂直下移,由于下移方向直径不断 下面,结合我公司竖窑改造的实践,介绍 增大,大块物料向边壁翻动,煤基本是垂直下 一33— 石 灰 2013年第2期 2013年冶金石灰技术交流会议专刊 移,周边热量不足,使得石灰生烧增多。锥度 转布料,结构简单、运行可靠、灵活方便、经久 越大,边火越不足,生过烧更严重。通过研究 耐用。该项技术获国家知识产权局颁发的 试验和各窑型比较,在各窑改造时对上段锥 《实用新型专利证书》。 度进行调整,扩大窑口直径,缩小上段锥度, 4均匀卸料与窑利用系数选择 既解决了周边热量不足的问题,又

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档