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提高干熄焦循环气体分析装置稳定性的研究与探索.pdf

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提高干熄焦循环气体分析装置稳定性的研究与探索· 石铁柱,刘小涌,王新国 (新余钢铁有限公司焦化厂) 摘要:本文简要介绍了循环气体分析装置的工艺流程,对日常工作中常见的故障进行详细的分析, 并根据现实际情况提出有效的改进方案,改进后取得了良好的效果。 关键词:干熄焦循环气体稳定性 l前言 干熄焦技术具有提高焦炭质量、减少环境污染、回收红焦热能三大优点,是国家重点支持和推 广的一项新型节能环保技术。新钢焦化厂1#、2静、3#干熄焦也于2009年3月实现了对干熄焦的集 中监视和精确控制。干法熄焦0主要有三个物流:焦炭、水(液态、汽态)、循环气体。循环气体是 热能传输的载体,通过熄焦槽将红焦的热能带走,通过余热锅炉将热交换给水,使水变成蒸汽。干 N2(平衡)。可以看出循环气体中含有较多易燃易爆气体(tt2、CO),02是助燃气体,它们的含量 多少不仅影响红焦的熄灭,而且一旦达到爆炸临界点,将直接影响到安全生产。因此,保证循环气 体分析装置的正常运行是保证干熄炉安全生产的关键。 2干熄焦循环气体分析装置 工艺安装示意图如图1所示。 图1循环气体工艺安装示意 通常干熄焦气体分析的采样点设置在循环风机出口(如图1所示)。采样点处循环气体的温度约为 分析仪设计预处理系统采用蒸汽射流器,取代了取样泵。当与蒸汽混合的样气进入样气预处理柜内 时,先与冷却用的除盐水混合,冷却水一方面使混合样气中的蒸汽冷凝成水排出,另一方面把样气 中的灰尘等固体颗粒洗下由排污排凝管排出。完成气液分离后,干净的被测样气经空气冷却器,用 压缩空气冷却至10℃一15℃:,最后通过过滤器后分三路分别进入H2表、02表、CO和C02表中进 行气体分析。 3故障分析 通过新钢焦化厂3{I}干熄焦投产两年来的运行、观察与分析,循环气体分析装置常遇到的故障主 ’收稿日期:2010-5-22 要有: (1)循环气体组分含量有测量误差,常见原因有以下几点 1)气路的问题 气路故障是分析仪中出现最多的问题,该分析仪气路复杂且又分零气、量程气、引射蒸汽、吹 扫压缩空气等,各气路之间或关联或隔绝,要求非常严格,运行中由气路引起的故障不少,常见有 样气流量计、过滤器、管线的堵塞或泄漏,引起仪表指示值与实际值(工艺情况结合手动分析值)相差 很远。堵塞时气路不通,测量非循环气体,肯定不准确。样气流量计堵塞,是流量计中的小滚珠与 管壁上有粉尘颗粒粘连,没有间隙让样气通过。气路有泄漏时,由于测量状态下系统呈负压而使外 界空气进入,因空气中氧的体积分数高(20.6%)而使仪表测量值偏高,甚至仪表会出现20.6%的 指示,严重偏离实际值,若操作工根据它操作,会造成严重后果。 2)隔离器无输出或采样探头坏 中控室电脑上显示的组分含量,停留在某一固定的数值、无变化,与现场仪器不对应时,可用 万用表测量隔离器,有输入,无4__20mA.DE信号输出,说明隔离器坏了。或采样探头坏,仪器 面板有图表提示,含量也会显示不正常。 (2)循环气体组分含量异常波动,原因有以下几点 1)循环气体取样点选择不当 取样点选择处粉尘较多,取样管内还有管壁附着的腐蚀残渣,连续流动会使样气中的粉尘等杂 质附着在取样管壁及接头处,增加取样管中阻力,从而影响分析结果稳定性,时间一长,还易使取 样口堵塞。 2)管线系统有轻微泄漏 气体中微量氧的测量是气体分析中碰到的最难分析的问题之一,经验证明,测量装置任何微小 泄漏都存在着从大气中进入氧的危险,就会形成大气氧和采样气体氧间一个很大的分压差,从而引 起扩散现象,影响气体分析效果。 3)样品流量计中有少量冷凝水 连续流动的样品气中带水,流量计中的小滚珠随气流大小产生上下滚动现象,影响仪表分析值 的稳定性。 4)工艺方面的原因 在控制循环气体成分时,导入的一定压力的空气或氮气及焦炭残余挥发份的析出,可引起系统 循环气体量的增加,须打开风机后放散阀调整,波动在所难免。通过总结,分析诸多故障因素,大 多数故障基本上都是由于样品气达不到标准所引起,说明分析仪系统预处理装置处理效果不太理想, 故障率高,维护量大,而且处理故障时要停运分析仪,处理后投运,影响了干熄焦正常生产。另外 必须对系统进行泄漏测试和标定,耗费标气,经过多次研究和实验,我们对循环气体的取样装置进 行了改进,取得了明显效

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