提高1880m^3高炉图拉法粒化轮使用寿命的实践.pdfVIP

提高1880m^3高炉图拉法粒化轮使用寿命的实践.pdf

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莱钢科技 2008年8月 ?…’。…。…’‘…’。…’。…。‘…?‘ ÷经验 交流 ÷ 二…..…..…..…..…..…..….; 提高 1880m3高炉图拉法粒化轮使用寿命的实践 许振兴 李晨峰 吴罗宝 黄延春 (炼铁厂) 摘 要:对提高1880m。高炉图拉法粒化轮使用寿命的工作过程进行了总结。分析了影响粒化轮使用 寿命的因素,采取提高材质与热处理工艺、加强沟头砌筑等过程控制、进行冷却系统改造等措施,取得了良好 效果。 关键词:粒化轮 使用寿命 提高 措施 单场月产铁平均为 72165t;产铁相对 比例为 0 前言 1.284;新区的渣铁流速更快,因此在主沟行程相同 炼铁厂 自2002年新建的6座高炉中有3、4 的情况下,新区的渣铁分离要比老区差。 750in高炉,1炉采用了图拉法渣处 2)工业清水:工业清水作为冷却介质,进行粒 理系统,共计 7套。图拉法渣处理系统与水冲渣、 化轮中心空腔冷却。以21880In高炉为例,两粒 INBA法等工艺相比,一个显著的特点是可处理含铁 化轮20~22日,合计出渣时间1790min,工业清水 较高的熔渣,而完成这一工序的设备就是粒化轮。 消耗量为4105m ,平均2.293in/min。接近清水 因此,粒化轮的使用寿命关系着系统的运行成本和 增压泵理论生产能力(Q =2.50In/min)。 对高炉生产的影响。 1.1.2 制造工艺与机械结构 ‘ 粒化轮的设计使用寿命为6个月,2×1880In 材质为ZG40Gr25Ni31WnbRe,采取轴与轮毂过 高炉图拉法的粒化轮却远没有达到这一指标,在 盈配合、键连接装配方式。 2006年2月以前,最长的为46天,最短的只有 1 1.1.3 生产操作维护 天。不仅影响了高炉生产、增加了维修工作,而且造 采用统一维护方式,以保证熔渣落点抛物线为 成了系统运行成本较高。 重点。 1.2 实际生产中粒化轮的损坏的主要表观现象 1 因素与分析 1)衬板龟裂:在使用一段时间后,衬板产生龟 1.1 影响粒化轮使用寿命的因素 裂纹。 、 可以归结为四个方面:粒化轮工作过程中所接 2)衬板脱落:因龟裂纹间隙增大,部分衬板在 触的介质——熔渣与工业清水,制造工艺与机械结 转动过程中脱落。 构,生产操作维护。 3)偏重:渣铁沿龟裂纹渗入冷却腔,遇水凝结。 1.1.1 熔渣与工业清水 4)集中烧损:轴向中心形成集中烧损,呈 V“”字型。 1)熔渣/铁量:新区高炉渣铁物理温度平均为 5)因使用寿命较短,很少产生滚键、串轴等机 1500oC,较老区高出100oC;新区单场铁产量较老 械故障。 区高30%,3#750In高炉2007年 1月 1Et一7月21 1.3 原因 Et,共产铁432867t,月平均为56216t;21880in 1)材质、热处理工艺与工况不相符,产生热应 高炉2007年2月20Et~7月21日,共产铁721657t, 力龟裂。 2)渣铁集中,根据相

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