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LNG接收站进口设备零部件国产化的探讨 徐雷红 摘要:进口设备零部件不仅价格昂贵,而且订货周期长,特别是1ng关键工艺设备零部件无法在短时间内解决,严重影响
生产运行一文章通过福建LN :接收站投产运行出现的问题,对进口设备零部件国产化改造进行了探讨,同时为lng行业进口设
备零部件的引进提供了合理化建议 关键词:LNG;阀门;零部件;国产化 0引言
设备零部件无法在短时间内解决,使公司稳定运行受到严重制约:另外,阚外L、l:设备一般更新换代比较快.经过一段时问后,
…些LN‘:没备的零部件无法买到,国产化零部件能及时进行赶制和枪运.町以帮助公司在最短的时间内恢复生产,减少损失,
优势十分明照:因此进行L■ ;设备零部件的国产化是一项重要l:作,也是降低维检修费『_ :|、取得直接经济效益的有效途径。 1 LNG设备零部件的国产化实例一 1.1低温PV阀配件国产化改造
形严重,且金属环也严重变形02一P、。一20【 9在2008年12月检修时发现同样问题。 1.2 PV阀门配件国产化探讨 1.2.I低温P~阀题e件故障原f ;1分析 由于该低温蝶阀阀座组件分金属环与阀座软体两部分,在使,丰j过程小,肖管道放空介质和停用时因存在较大温差l酊自身 t|
现热胀冷缩现象,通常在安装时阀座组件处于常温状态.阀座软体的轴向靠一圈顶丝压紧挡圈从而围定密封软体,但当管道进
行放空时温度骤降一般都在180叮:以I:,严格的i H 该阀阀座在轴向限位不再处于“压紧状态”,且阀座软体厚度仅5mm左右,
该状态下其轴向受力不足以对径向形成限位丽导致阀座软体窜动,当蝶阀在启I拼过程巾阀座软体被阀瓣咬合.从而 J 现变形导
致严重内漏、 J.2.2低温PV阀配件国产化探 寸 针对如.I二特殊I:况及其阀门臼身结构的缺陷,经技术人员进行反复研讨。决定只改变阀座的结构应该可以满足现场要求:
主要思路是不改变阀座的外形尺寸.加厚阀座软体部分并新没限位台,相应的在阀座金属环…端增没径向限位槽,这样,即使
阀座组件的两种材质因管道中f_ :现温差发生变形.但由于将其限位条件从根本..1i进行jI一定的改变,便不会使其出现较大位移
而导致整台阀门内漏,此类阀门自改造至今,l’:艺状况运行良好,来出现过类似的问题,从根本上解决T阀门的内漏问题.摆
脱了备件依赖进口的限制.大大‘侮约¨j,运维成本., 2LNG设备零部件的国产化实例二 2.1低温球阀配件国产化改造 福建LA ;接收站槽车装车臂手动球阀自投产以来,常出现内漏故障,导致无法正常运行,考虑到其配件订货周期过长且价
格昂贵,为确保装车臂正常投用,故公司技术人员对其进行国产化更换 2.2低温球阀配件国产化探讨 2.2.1低温球阀配件故障原因分析 该阀为顶装式球阀 结构见图2—1 ,由于其在使用过程中需要频繁开关动作,使其弹性密封环断裂、阀座磨损严重导致内漏,
必须进行配件更换。 图2—1低温球阀阀座组件lt】 2.2.2低温关断阀配件国产化探讨 公司技术人员在对国内相关阀门生产厂家交流后,委托相关厂家对阀座组件 阀座及阀座本体 进行材质确认后进行测绘 尺寸【zI见图2—2、2—3 加工,完成后进行性能测试 详见表2—1 及试运行,目前投用状况良好,相比进口配件订制加工,
大大节约了订货周期及成本。 —/ 一 7铁 。-“三 《 勘 鬯 乜f一墨瓢 冬 ; ,sjl 零1≮ i之 萋l ~稠一习 I :;;;;彩钐缮纭 ,tj 71‘\如5 J● S‘.S 图2—2阀座环加工尺寸 图2—3阀座本体加工尺寸 表1性能测试表 性能测试 耐压及填 泄漏量试 料密封试验 验 实验介质 水 空气 实验压力 3MPa 0.35 保持时间 5 1 允许泄露 Ⅵ 量 实际泄露 无泄漏 皇 实验结果 合格 合格 3LNG设备零部件的国产化实例三 3.1低温关断阀配件国产化改造
很难满足生产需要。 3-2低温关断阀配件国产化探讨 3.2.1低温关断阀配件故障原因分析 该阀球体磨损严重,必须进行补焊等大修;阀座内嵌软体 PCTFE 磨损严重并夹杂铁屑;上下滑动轴承与球体两端其支
撑作用的轴部抱死。 3.2.2低温关断阀配件国产化探讨 公司技术部门对国内相关资质的阀门生产厂家进行技术交流,对专项检修方案进行了多方面论证和确认,确定由国内相关
行业加工修复球芯,更换国产内部为聚三氟乙烯阀座,仅半个月时间内就成功进行了大修,保证了生产的稳定运行,阀门性能
测试自2009年5月9日上线复位,至今运行良好,同时国产化后配件费仅花费1.8万元,大大节约了维修成本。 4总结 通过LNG产业进口设备零部件在福建LNG接收站国产化试验的探讨,其不仅零部件质量稳定性好、缩短采购周期、降低
生产成本,
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