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·204· 轻金属 2009年增刊
提高生阳极质量的探讨
侯飞瑞1’2,任必军1”,李龙钦3
(1.伊川电力集团铝电解工业技术研究所,河南伊川471300;
2.洛阳市铝电解工程技术中心,河南洛阳471000;
3.洛阳龙泉天松炭素有限公司,河南伊
摘要:成型作为顸焙阳极生产中问工序,在整个生产过程中起到承上启下作用,根据各预焙阳极生产厂家总结经验,
就影响预焙阳极质量的混捏成型、焙烧和组装三个工序分析,混捏成型占到70%.本文主要介绍洛阳龙泉天松碳素有
限公司.采取优化三粒级大颗粒配方、提高混捏质量、降低沥青比例、优化设备结构等措施。降低沥青比例、提高生阳极
质量和成品合格率。
关键词:配方;混捏;成型;粉料纯度;设备优化
中圈分类号:TFS06。1文献标识码:B文章编号:1002一1752(1009)S3—204—5
握,生阳极质量明显提高,生块外观合格率达到
前言
99%以上,生阳极体积密度稳定在1.629/em3一
随着电解铝技术不断发展,我国电解槽单槽容 1.649/em3,阳极电解使用周期达到3l天,吨铝阳极
量也从小容量向大容量转变,目前国内新建电解槽 单耗达到480kg,给公司带来巨大经济效益。
大部分采用300kA和300kA以上电解槽,同时受节
1 优化原料
能、环保政策的影响,电解铝企业把节能降耗、环保
达标放在企业发展首要位置。预焙阳极是铝电解生 1.1石油焦
产的主要的消耗材料之一,质量好坏直接影响吨铝
随着铝工业迅猛发展和我国原油供应的多渠道
阳极单耗、电流效率和产品等级等经济、技术指标。
化,市场上适合预焙阳极生产用低灰分、低硫石油焦
为满足大型电解槽需要,电解铝生产行业对预焙阳
无法保证,石油焦含硫量会越来越高…。另外预焙
极质量、使用性能、阳极规格提出更高的要求。
阳极生产规模不断扩大,原料供应很难实现定点、定
高质量大规格的预焙阳极不仅可以降低阳极消
质、定量采购。原料供应只能通过多渠道、多点供应
耗,也可以提高电解生产的稳定性。电阻率低、抗氧
才能满足生产需要。供货渠道多,势必引起原料质
化性能好、耐热震性能高、消耗低的优质预焙阳极,
量波动导致阳极质量波动。
是各炭素厂和电解铝厂共同追求目标。洛阳龙泉天
针对石油焦质量波动,洛阳龙泉天松炭素有限
松碳素有限公司,为满足300kA大型电解槽生产需
公司对武汉、铁石、湖北黄岗、木楠庙、荆门、安庆、西
要,阳极生产采用三粒级大颗粒配方,引进国外先进
霞山等几家石油焦进行对比分析,采用高硫焦和低
设备,如德国的申克配料称,德国KHD公司预热螺
硫焦混合使用,石油焦硫含量控制在2%,灰分稳定
旋和三工位成型机,美国BP公司的CK600连续混
在0.3%。依据表1、表2综合分析结
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