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- 2017-08-13 发布于安徽
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·128· 2004年全国甲醇及下游产品生产、技术、市场及发展研讨会论文集
提高烃类蒸汽转化法合成气中CO含量的研究
郝树仁,程玉春,尹长学,种道文,牛春德,李春禄,梁为忠,i玲真
(中石化齐鲁石化公司研究院。山东淄博255436)
目前我国甲醇的生产中,除以煤为原料的气 成气中的CO含量。
化工艺之外,以天然气蒸汽转化法生产合成气的 我院按中国石化集团科研课题的任务要求,
工艺仍占相当比例,特别是在单醇厂,如川维、格 对上述技术进行了比较深入的实验研究,现将有
尔木、鄂尔多斯等较大的甲醇厂均采用天然气蒸 关结果报告如下,供兄弟单位参考。
kt
汽转化法生产合成气。四川维尼龙年产100
1实验部分
天然气蒸汽转化制甲醇装置,在国内最先采用从
1.1实验装置
转化炉入口配入00|的办法提高合成气中的120
含量,目前已有更多的甲醇厂采用此工艺,取得了 试验在研究院工业催化研究室100毫升级小
较好的效果。 型加压评价装置上。模拟工业操作条件进行。原
实际上当工厂具有较多的c02气源时,以天 料气、二氧化碳分别由两台气体质量流量计计量
然气或液态烃为原料与水蒸气和c02为氧化剂 加入,去离子水由计量泵计量加入,经气化器汽化
催化转化生产高(30含量的合成气是一种节能降 后与原料气混合,混合后经过热器过热到转化入
耗的绿色化工工艺。C02作为原料使用可以减少 口温度,进入转化反应器。转化反应器为管式反
对大气的排放,在高温下coz还是碳的气化荆, 应器,为模拟工业转化炉的温度分布,管外电加热
可减少转化工艺过程中水蒸气的消耗,降低转化 炉分段加热,管内装有热偶套管,以便测取催化剂
炉水碳比,又可防止转化催化剂大量结炭。通过 床层各部的温度。从转化反应器出来的转化气经
在转化人口尽可能多地配人循环使用的c02,降 冷却分离出冷凝液,转化干气经流量计计量、分析
低水碳比,在转化炉管材质允许的范围尽可能提 转化气组成后放空。装置简图见图1。
高转化出口温度,就可以提高烃类蒸汽转化法合
图l 小型加压评价装置示意图
r一水计量泵;3一汽化器;4一混合器;5一管式反应器:6一冷凝器;7一分离器;8-稳压器;9一湿式漉量计
1.2实验原料 气态原料采用胜利油田供给齐鲁二化的油田
2004年全国甲醇及下游产品生产、技术、市场及发展研讨会论文集 ·129·
气,组成见表1。液态原料采用干点小于160℃的
用净化水。用瓶装工业氢气还原催化剂。
表l原料气组成 1.3转化催化剂性能
组分 含量(体积分率)/% 采用我院开发的烃类蒸汽转化催化荆,其性能
甲烷 94.5 指标如表2。该催化剂已在各种类型的合成氨、合
乙烷 1.89
成甲醇、工业制氢等十多套装置上应用,性能良好。
丙烷 1.0l
丁烷 0.5l 1.4催化剂装填和活化
戊烷0.21 ml,共
催化剂剪成10--20目的小颗粒,各30
氢气 O.02
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