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PA6功能纤维低速纺丝的成形工艺探讨.pdf

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“丝纺杯”2014广东省纺织学术年会论文集 PA6功能纤维低速纺丝的成形工艺探讨 李细林 (广东新会美达锦纶股份有限公司,广东江门529100) 摘要:分析了PA6功能丝在3500m/min速度下纺制POY丝时成形过程中的问题,总结出:提高丝束的牵伸、降低纺 丝温度、加大冷却风速、降低集束距离、提高油剂浓度、调整卷绕超喂和交叉角可以解决PA6低速纺POY时的成形 的问题。 关键词:PA6功能纤维;低速纺丝;成形 纺丝机型越新,纺丝速度越向高速方向发展,随PA6原料质量越好,纺丝的速度可以提升的空间越 大。而对于一些PA6的功能丝、高色浆含量的原液着色PA6有色丝的生产而言,功能物质或颜料的 加入往往会导致PA6熔体的粘度、流动性能等发生了很大的变化,有些甚至会造成PA6大分子降解, 从而使其纺丝的难度大大增加,采用常规POY的纺丝速度4000m/min纺丝,成形往往会出现纺丝飘 丝比例增多、断头率增多、生产效率低、废品多、损耗大,产品质量也得不到保障。在这种情况下, 就需要大幅降低纺丝速度,以改善生产状况,提高产品质量。然而,对于PA6的POY纺丝成型来说, 当纺速低于3800m/min时,纺丝丝束的内应力大大降低,丝束的弹性回缩力不够,极易造成丝饼塌 边,无法成型。 本文以91dtex/6 存在的问题进行了分析,并找到相应解决办法。 1实验部分 1.1原料 3H,相对黏度:2.46,TiOz质 本实验采用耨会美达锦纶股份有限公司尼龙6半消光切片M6A240 量分数:0.3%。 功能母粒是新会美达锦纶股份有限公司产自行研制,相对黏度:2.35。 1.2主要纺丝设备 2S一900 采用巴马格纺丝生产线(带导丝盘)进行纺丝成型,其卷绕头型号为SW6 母粒添加采用母粒注射机(无锡新生代纺织机械有限公司生产,型号为DKTJ—I)计量供给。 1.3性能测试 1.3.1POY丝机械性能测试 TENSORAPID 采用瑞士生产的USTER 3型强伸仪测试所得POY丝的机械性能,测试参考Fz一7 5402 4-2009《锦纶6预取向丝)标准进行。 1.3.2纺丝张力测试 采用德国产SCHMIDT张力计测试卷绕张力,每柬丝测5次,取平均值。 1.2.3丝筒退绕性能测试 采用新会美达锦纶股份有限公司自主研发的退绕性能测试仪测试,在1000m/min的退绕速度下, 5分钟,画出退绕张力变化啦 连续测试退绕张力,每3秒钟记录一次张力测试值,每卷丝总共测试l 线。 1.4纺丝生产工艺流程及工艺设定 “丝纺杯”2014厂+东省纺织学术年会论文集 67 试验纺丝生产工艺流程如图1所示,成型工艺设定如表1所示: 图1功能母粒添加法制备PA6POY纤维工艺流程 表1功能母粒添加法制备PA6POY纤维工艺参数设定 2结果与分析 2.1试验 在如表1所示的适当纺丝工艺条件下,通过调整卷绕的速度,卷绕超喂率和卷绕张力,得到POY 生产状况如表2所示。 91 表2 dtex/B8f功能丝POY生产卷绕工艺和生产状况 由表2情况可以看出,在纺制生产难度大的多孔功能丝时,降低纺丝速度有利于生产向好的方 向转变。但当纺丝速度降到3800m/mln时,POY丝饼成形出现了塌边,无法长时间连续生产,阻碍了 纺丝速度的进一步降低。检查原因,发现随着纺丝速度下降,纺丝张力也同时下降(见表2),这从 表面上看是造成丝饼成形不良、塌边的原因,于是调整丝路,降低卷绕超喂,使卷绕张力增大,但 是丝饼塌边的情况并没有好转,这说明卷绕张力并不是引起丝饼塌边的直接原因。再分析表2中的 数据,发现随着纺丝速度下降,纤维断裂强度在下降,而断

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