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“降低摇钻底座类不合格品率’’
辽宁沈阳工程师张继波
摘要:摇钻80底座大平面气孔较多,因此造成的不合格品率也居高不下,因此针对
树脂砂生产的产品进行浇注系统方面的改进,进行合理的工艺参数设定,为生产高质量
的铸件提供了很好的技术保证
关键词:底座;树脂砂;浇注系统;铸造工艺设计
Abstract:Thereare onthe ofthebasecastfortheNo.80
cavity brace,
manygas largeplane
had the is to the for
ratio,it
hence,itbroughthigherrejection necessaryoptimizefillingsystem
theresinbondsand attainthethesuitable will the
casting supply
production,and parameters,it
forthe
technologiessupportshigherqualitycasting.
bonded
words:base;Resin
Key sand;fillingsystem;Castingprocess
底座作为摇臂钻床重要的组成部件之一,保证其质量要求是满足机床产品总体品质
的重要保障。众所周知,铸件产生废品的主要原因有缩孔、缩松、气孔、夹杂和粘砂等
缺陷。我厂生产的80系列底座,由于树脂砂发气量较大,气体不能及时排出而形成大
量气孔,造成铸件的批量废品。本文通过分析缺陷产生的原因,选择了合理、简便易行
的造型方法,改进了铸造工艺,并提出了解决方案。
1.80系列底座铸造工艺
HTl50,其主要的化学成分见表l。采用呋喃树脂砂造型,树脂加入量占砂质量1.1%--一
1.3%,固化剂加入量占树脂质量的50%,要求铸件不允许有缩松、气孔、裂纹等缺陷。
表1 80底座铸件的化学成分Wb肠
原铁水成分(%) 孕育量 孕育后铁水成分(%)
C Si Mn (%) C Si Mn
3.20士O.051.07士0.1 1.10士0.1 0.8+0.1 3.20-I-0.051.55士O.1 1.10士O.1
工艺设计确定分型面时,使铸件位于一箱,重要面朝下,台面下8个T型槽芯,两
个油箱芯,4个油棒芯,其余内腔芯全部为吊芯。坐芯采用下排气,吊芯采用上排气;
浇注系统的内浇道采用(p30耐火管10个,从台面底面进铁水,浇注温度1350.1380。,
浇注时间85秒。
图1底座浇注系统示意图
按上述浇注系统生产出的铸件,在铸件内部、表面或近T型槽附近有大小不等的光
滑孔洞,其形状有圆的、长的及不规则的,有单个的、也有成片聚集的,颜色有白色的
活带一层暗色,有时也覆盖着一层氧化皮。如图2所示,因此台面气孔缺陷就有可能导
致铸件报废,其所占的废品率3.62%,气孔废品占该产品废品总量的72%,给企业带来
了很大的经济损失。
图2底座平面加工后T型槽附近气孔
2.原因分析
气孔形成原因分析:
1)浇注温度低;
2)排气孔不够,且树脂砂的发气量大,产生的气体不能顺利排出型外;
3)由砂芯产生的气体引起的气孔;砂型和砂芯的透气性差,气体排气通道受阻;
4)浇注速度太快。
3、根据原因分析进行如下改进:
重、涂料最潮湿的位置。气孔发生的部位比较集中,严格控制型砂
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