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矩形盾构管片接头抗剪试验研究.pdf
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表 1 接头抗剪试验工况
试件编 轴向力~ 竖向力P/kN
号 荷载类型 /kN
设计值 加载终值
1—1~2 复合抗剪 (工况1】 297 624 1250
2—1~2 考虑安装误差 (工况2) 0 624 624
3—1~2 凹凸榫抗剪 (工况3) 297 624 破坏 0 l 2 3 4 5
试件I一2
同时使接头的一侧有1条初始张缝 ,来模拟实际施工中由 图6 NW处错动量变化曲线
于拼装误差等原因而可能造成的初始缺陷;在凹凸榫单独
抗剪工况中,把所有螺栓去掉,仅靠凹凸榫承受剪力。 中可以看出1-1发生了2次滑移,而1—2只发生了1次滑移。
2.4测量内容及测量点布置 对于试件1—1,在竖向荷载施加到设计荷载之前,错
试验测试 内容包括接头错动测点8点 、螺栓应变 动量rE4,,设计荷载时,错动量为0.36mm;继续施加竖
l6点。具体的测点布置如图4所示。 向荷载,在P=795kN时,试件突然滑动,滑动后接头错动
网格线100×100 量达到3.07mm;之后施加竖向荷载,错动量变化不大,
到P=101lkN时,接头再次产生突然的相对滑移 ,滑动后
接头错动量达到4.05mm;在P=I272kN时,错动量达到
4.26mm。
对于试件 1-2,错动量随荷载增加不断增大 ,设计荷
载时,错动量为0.58ram;在P_816kN时,试件突然滑动,
滑动后接头错动量达到1.37mm;继续施加竖向荷载,错
动量变化不大,到P=1160kN时,错动量达到最大,为
1.95mm。
钳动量测点.Di.共8点
。 擐控力测点 .共8撒
3.1.2 考虑安装误差工况
图4 接头抗剪测点布置平面示意 为制造安装误差,2组试件均拿掉了螺栓L4与L5,同
时试件2—1接头下侧有6mm的初始张缝;试件2—2令接头西
螺栓应力测量传感器拟采用箔式应变计 ,应变计粘 侧有6mm的初始张缝。
贴、密封后用导线在环向螺栓上铣出的凹槽中引出,并逐 以2组抗剪接头NW处接缝为例,绘制错动量随荷载变
一 加 以编号。每根螺栓均布置2个对称应变测点。螺栓编 化的曲线如图7所示 。
号如图5所示。 随着荷载的增大,接头错动量呈缓慢增长趋势。从图
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