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凝汽器在线清洗装置在沿江600MW超临界机组应用.pdf

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2014.4泰安 第三届热电联产节能降耗新技术研讨会论文集 凝汽器在线清洗装置在沿江600MW超临界机组的应用 5536) 袁洪利(华润电力(常熟)有限公司江苏常熟21 摘要:针对电厂汽轮机凝汽器真空偏低现象进行了细致的研究,分析了长江中下游开式冷却机组 循环水系统存在的问题,通过凝汽器结垢对机组经济性的影响分析,以及对现有清洗技术的全面对比分 析,采用实用的WSD在线清洗技术改造方案,并通过利用在机组检修期间加装凝汽器在线冲洗装置的实 践,通过设备加装后运行数据分析对比,此设备对沿江电厂和开式冷却机组凝汽器节能降耗显著,对同 条件同类型的机组应用具有深远的借鉴意义。 关键词:WSD;凝汽器;在线清洗;应用;节能 0.前言 凝汽器是汽轮机关键的冷端换热设备,其作用是通过凝汽器内部冷凝管的汽.水热交换,将汽轮机 做过功的乏汽凝结成水,产生并保持高度真空,同时回收凝结水供锅炉使用。凝汽器运行中由于热交换 和冷却水中离子含量的浓缩,冷凝管内会产生结垢现象。尤其是沿江开式冷却机组,由于水中含有泥沙、 微生物和工业排放物,凝汽器运行环境更加复杂,冷凝管更易出现泥沙沉积、生物粘泥和管口堵塞等问 题,导致凝汽器真空降低,汽轮机热耗增加。长时间结垢还会造成冷凝管内壁发生电化学腐蚀和穿孔泄 漏,使用寿命缩短。冷却水漏入锅炉汽水系统还会造成锅炉结垢和换热效率下降,严重时导致爆管停运 事故。 华润电力(常熟)有限公司装机为东方汽轮机厂生产的3x600MW超临界机组,配有高低背压凝汽 器,循环水采用开式冷却系统,凝汽器设有反冲洗清洗系统。 凝汽器规格参数为:N-38000-1型双壳体、单流程、双背压表面式;冷却面积:38000m2,设计背压: 4.9 1 传热系数:331W/m2.℃;平均端差4.78℃;管子总水阻:71kpa。 循环水泵安装在长江岸边取水泵房内,六台立式循环水泵并联布置。 率2500KW,转速370r/min,低速时为370/330r/min。 1-凝汽器存在的问题 近年来,在凝汽器真空严密性良好情况下,3台机组真空与沿江电厂同类型机组相比,同等负荷下 真空偏低(0.5—1.0)kPa,凝汽器水阻明显增大。采用反冲洗系统定期进行反冲洗,真空提升量有限, 不久后又恢复原样。运行数据见表1 ·79· 2014.4泰安 第三届热电联产节能降耗新技术研讨会论文集 从表中运行数据可以看出, 撑1、2、3机组均不同程度存在以下几方面问题: 1)凝汽器端差偏大。撑l、2、3机组负荷在500MW时,凝汽器平均端差为5.5。C,较设计值高出 0.72。C,导致真空下降(O.7一1.2)kPa。 2)凝汽器水阻偏大。凝汽器设计工况下水阻为71kpa,而单台循泵运行时凝汽器水阻达到(60—80) kpa,双循泵运行高达lOOkpa以上。 在2012年10月初≠}1机组临修中检查发现,凝汽器高、低压侧管内均存在比较致密的粘垢,厚度约 (0.20。0.50)mm,管内泥垢必定会对冷却水流动形成较大阻力。勘查情况见图1—2。 图1HP凝汽器内部泥垢与生物粘泥沉积 图2LP凝汽器内部泥砂与生物粘泥沉积 近年来,受长江中上游工业影响,水质富营养化程度加重,水质由电厂设计时期含沙量大转变为泥 沙含量加大,且有生物粘泥附着。数据显示:凝汽器脏污与长江水质泥沙含量较大、循环水流速偏低有 关。现有的反冲洗系统压力和流速较低,不能有效解决水阻大和管内泥沙沉积问题,而检修中使用高压 水清洗只能使机组真空保持30天左右的优势,其后三台机真空相差不大。由此看来,泥垢的长期存在 ·80。 2014.4泰安 第三届热电联产节能降耗新技术研讨会论文集 给机组经济性造成的影响也是长期的。 2.泥垢对机组经济性影响分析 凝汽器的总体热阻是由凝结热阻、导热热阻、污垢热阻和对流热阻构成。一般情况下,污垢热阻所 占比重最大,对流热阻次之,二者之和通常占到总热阻的70%以上。污垢热阻增加,功率的变化量也在 增加,污垢热阻越大

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