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全国气体净化信息站2010年技术交流会论文集 ·169·
高效吸油剂TX一1在焦炉煤气制甲醇中的应用
杨列焕
(山东盛隆煤焦化有限公司,山东枣庄市277519)
焦炉煤气制甲醇是一项全新的生产工艺,煤气 上设计运行时间6个月,实际运行均大于6个月。3
的组分比较复杂。压缩机带来的焦油、润滑油,由于 槽利用过程中,停车时从导淋排出大量油水混合物,
MPa的蒸汽
设计时无3级冷却、分离,致使油污进入后系统,在 说明吸油剂已饱和。故采用1.4一1.5
焦炉气粗预热器换热管积炭,并在转化催化剂表层 多次吹扫再生、床层阻力无明显变化,特别是第3槽
结炭造成槽内催化剂结块,增加阻力,影响产量。 使用时长达14个月,经多次蒸汽吹扫床床层压力仍
山东盛隆煤焦化公司甲醇工程是化学工业第二 维持0.001MPa,说明吸油剂强度非常好,卸出后没
设计院设计的第2套年产lO万t甲醇企业。工艺有发现粉化现象。
流程为湿法脱硫净化后的煤气,经气柜缓冲沉降,经 从过滤器后面槽子运行看,转化焦炉气预热器
罗茨风机加压,焦炉气至压缩机压缩至2.5MPa, 换热管内有结炭现象,附着物难以清理。铁钼预转
120℃送人精脱硫脱硫,再经转化、合成、精馏制成 化器内催化剂表面也有结炭、结块现象,一种原因是
优级甲醇。 部分高效吸油剂已饱和,部分油已带到后部,主要是
为了净化脱除焦炉煤气中的油污、微量焦油及 设计量偏小,无法满足生产要求。现部分厂家设计
rn3左右。我厂技改工
粉尘等杂质,我厂高效吸油剂设计为一槽,设备型号 量一开一备,每槽数量为60
2200×11 程已要求设计院设计时焦炉气压缩机出口设置分离
480,装填情况分2层装填,先铺16—20
目不绣钢丝网,丝网上面铺厚200nlln、啦5的耐火冷却装置,同时增设两个过滤器,将设计余量放大。
球,再铺不锈钢丝网,然后是吸油剂。上面用球和丝 另一种结炭、结块现象,是由于焦炉气中含有苯、萘、
网复压并用篦子板固定。装填有效高度为2.5in, 不饱和烃类等物质经加热后,形成结炭和结块。我
装填量为19m3。 厂也在对转化焦炉气、预热器换热管前后各种杂质
压缩机设计为无油润滑,实际生产中十字头体 进行分析,以便采取具体处理措施。
与缸体摩擦较大,实际生产有油润滑,3级缸每min 我厂从2006年9月至今使用河南省同兴化工有
需3~5滴润滑油,且无3级分离冷却装置,10滴约限公司生产的TX—l高效吸油剂已连续使用5年,催
1 g。故2台焦炉气压缩机的润滑油量约为0.6g/ 化剂使用过程多次再生,强度仍能达到要求,未见粉
rain。我厂共用该吸油剂3槽,催化剂装入后,第l化造成床层阻力升高现象,延长了铁钼催化剂的使
槽运行时间为2006年9月,2007年7月更换,使用用寿命,与传统的焦炭等吸附剂相比具有吸油率高
强度好、孔隙率大、价格便宜、使用方便等特点。目前
10个月,第2槽2008年5月更换,使用10个月,第
3槽2009年8月更换,使用14个月。由于每次卸在用公司数量很多(河北旭阳、建蹈、山东海化、盛
出前用蒸汽再生,故没有做油含量分析,从运行周期 隆、鲁化等),此吸油剂有着广泛的市场前景。
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