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把阎体氧化铝夹杂物变性处理成液态复合12CaO·7Al
20是铝脱氧的钢液用钙处理的主要
任务。它们在钢包用氟气搅拌钢水的条件F能够部分排除到渣中。同时溶解钙与氧化铝夹杂
物化合,形成各种成分铝酸钙盐,其数量与溶解钙数量成正比地增长。
4酸溶铝控制的效果
4.1 2011年6月份,生产钢种:Q345C
采取6月25—27日锅进限情况统计:
Al含量(%)
日期 炉数 合格百分数%
0.015 0.0l 5——_0.040 0.040
625白 20 13 7 0 35
6.25夜 28 8 20 0 71.4
6.26白 25 3 22 0 88
_
6.26夜 28 ) 23 0 82.I
6.27白 18 2 16 O 88.9
合计 l】9 3l 88 0 74
4.2生产Q345C结果分析
从表中可以看出,酸溶铝合格率不稳定,且较低,需调整I:艺稳定酸溶铝的控制效果。
5精炼炉控制酸溶铝的方法和措施的确定
LF精炼炉掌握钢水钙和铝含量的比值,对于控制氧化铝夹杂物变性处理’1j艺很重要。在
CJAI比90.14条件卜J:艺进行得顺利。为了获得理想的c砒J比,必须掌握:[艺过程中钢水
钙的收得率。试验表明,在用Fe.Ca线处理时钙的收得率不小丁.10~20%。此外,应根据残
留在钢液中的氧化铝夹杂物量,确定变性处理用钙的用量,·以便夹杂物能改变成液态铝酸钙
盐。 .
钙是有效脱硫剂。冈此,为了保证尤其是最初氧化铝夹杂物理想的变性处理避免析出CaS,
必须精确调整对钢液的加钙量。在按较小最佳量加钙条ff:-F氧化铝夹杂物没有完全变性成高
熔点的钙铝酸盐,另一方面,在按较大最佳量加Ca条什F会形成硫化钙从而同样引起连铸
机中包水口堵塞。
那么,为防J}:硫化钙堵塞连铸机中包浇铸水口,在浇铸特殊钢时适当加入钙量,为保证在
用钙处理和川锅脱氧的钢水中,周体氧化铝夹杂物最充分地变形的基本条件是:
5.1J|=fj钙处理前后钢水吹氩搅拌,同时吹氩强度和时间很匹要,钙处理前吹氟搅拌5分钟以上,
钙处理后吹氩搅拌3分钟;
5.2根据钢水氧含量和硫含量准确地添加钙:
5.3在连铸机浇铸钢水时要避免二次氧化的可能(在钢包雨I中包之间,中包和结品器之间采用保
护管,对保护管吹氟等)。
5.4无论是加铝后,还是加钙后,在终脱氧时为最充分地把氧化铝复合化合物脱入渣中,钢水
必须进行不小于3rain的吹氩。
5.5为防I卜硫化钙的形成及其沉淀在浇铸水口管道壁上,终脱氧用钙,必须在钢水含不大于
0.015%S的条件卜加入。
5.6为防l}:连铸机浇铸钢水钙的二次氧化,必须对浇铸钢包和中包之间的保护管,以及整体塞
棒吹氩。
28
6精炼炉调整优化工艺效果
采取7月2.4曰铝进限情况统计:
Al含量(%)
日期 炉数 合格百分数%
0.015 0.0l 5——加.040 0.040
7.2自 24 3 2l O 87.5
7.2夜 25 3 22 0
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