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汽包压力:15.0孙伸a;
过热蒸汽流量:440t/h; 再热蒸汽流量:367.3t/h;
过热蒸汽出口压力:13.7MPa; 再热蒸汽进/出口压力:2.83/2.61MPa:
过热蒸汽出口温度:540℃; 再热蒸汽进/出口温度:325℃/540℃;
给水温度:249℃: 排烟温度:130℃;
Ca:S摩尔比:2.4; 脱硫效率:91%;
锅炉效率:89.“%; 设计床温:904℃;
(2)煤种设计参数。
电厂燃煤主要来自湖南临武、宜章、嘉禾、白沙等地产的无烟煤以及连州本地产的无烟煤。湖
um不大于10%。煤质特性见表1。
表1设计、校核煤质量特性
名称 数 值
符号 单位
设计煤种 校核煤种1 校核煤种2
收到基水分 、Ⅳ打 % 8。5 9 10
收到基碳 Car % 53 60.77 60
收到基氢 Har % 1。2 1。84 1.8
收到基氧 0ar % 3.3 2.14 2.62
收到基氮 Nar % 1.35 0.68 0.85
收到基硫 St.ar % 1.5 2.44 0.85
收到基灰分 Aar % 32.15 24.13 24.93
干燥无灰基挥发分 Vdaf % 5.5 9.1 5.6
低位发热量 Qnet.v.ar 4500 5300 4800
kcal/kg
2飞灰含碳量高的原因分析
连州发电厂2台440t/h循环流化床锅炉于正式投产以来,其飞灰含碳量高达209舒一25%。经数
据收集和计算,我厂供电煤耗高达5189/kwh。经过进一步的锅炉运行调试,我们分析得到了一些
原因,并采取了相关的措施:
(1)煤种与飞灰含碳量的关系。
循环流化床锅炉煤种适应性广,但对于已经设计成型的CFB锅炉,只有燃烧特定的煤种(即
设计煤种)时才能达到较高的燃烧效率。由于煤的结构特性、挥发份含量、发热量、水份、灰份的
影响,CFB锅炉的燃烧效率有很大差别。连州发电厂由于其燃煤来源为周围地区的小煤矿,采用汽
车运输,煤质变化大,入炉煤经常偏离锅炉设计煤种。我们对此的解决措施是:进行煤种掺烧,加
强煤质的采样化验,并及时联系锅炉运行人员,根据入炉煤质的不同,进行运行方式的调整。燃用
优质煤易出现床温升高的现象,炉内结焦,风帽烧坏变形,采取的措施是提高飞灰再循环量,适当
提高一次风压,降低床温,并减少二次风量来降低过剩空气系数,从而实现较高的燃烧效率。燃用
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劣质煤时作相反调整。运行人员通过摸索基本掌握一定的规律,找出最佳掺配煤种方案。燃用不同
煤种时,要在一定工况下对飞灰取样化验,通过取样分析来了解掺配煤种方案和燃烧调整的方式是
否妥当。
(2)入炉煤的粒径和水份的影响。
颗粒大,碳粒总表面积减少,延长了煤粒燃尽的时间,降低了燃烧效率,同时造成循环灰量不
足,稀相区燃烧不充分,出力下降。另外,大块沉积,流化不畅,局部结焦的可能性增大,排渣困
难。颗粒小,床层膨胀高,易燃烧,但是易造成烟气夹带,飞灰含碳量高。通过试验发现:煤粒太
小,由于煤粉在炉内停留时间过短,燃不尽,飞灰含碳量就大。相对而言,燃用优
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