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丙烯醛做为副产物,是影响外排污水中总氰含量的重要物质,其脱除方式基本上有以下办法:第一是适当提高反应器氨
比,丙烯醛与氨1:1反应生成丙烯腈,提高氨比,可使丙烯醛反应较为完全,其单程收率与氨比的关系如图1,丙烯醛的量减少
了,外排污水中总氰含量相应下降。
1.6
誉1.2
孰8
迸
鹱0.4
瞌
0
1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3
氨比
图1氨比与丙烯醛单收关系曲线
第二个脱除丙烯醛的方法是在急冷塔脱除。丙烯腈车间将急冷塔下段PH值控制在7.5~8.0.使反应副产的丙烯醛大部分在
急冷塔与氢氰酸聚合掉,生成的丙烯醛氰醇随急冷塔釜液排至生化焚烧炉烧掉。
3.1.2调整四效外排污水PH值
在贫水缓冲罐及四效轻有机物汽提塔下段补加碳酸钠溶液,为了实现稳定控制PH值,在贫水缓冲罐及轻有机物汽提塔补
加碳酸钠线上增加了调节阀,在贫水线及外排污水线上增设了在线PH计,通过调节阀及远传PH计来控制贫水及外排污水的PH
值,使氢氰酸的聚合物不会大量分解,避免了外排污水总氰化物的超标。
3.1.3四效第二效凝液流程的优化
为了保证四效有效的脱除有机物,一是将蒸汽直接通入轻有机物汽提塔,增大了塔的热负荷,使外排污水中氰化物能尽
量从塔顶蒸出,送至急冷塔处理,且这部分干净的蒸汽做为凝液进入塔釜,使汽提后的外排污水有机物浓度得到稀释,降低了
生化焚烧处理。
3.1.4四效外排污水治理效果
经过对急冷塔工艺参数的调整及对四效系统的技术改造,在外排污水量不变的情况下,丙烯腈装置的外排污水指标得到良
好的控制,COD及总氰超标的次数明显减少,图2和图3为调整后外排污水coD及总氰的控制情况。
3000
2500
2000
捌
81500
o
1000
500
0
1 2 3 4 Y 9 141516171821222324252829
日期
图2急冷塔等工艺调整后COD数据图
月平均值为1.36
m∥L,与改造前相比,coD含量减少1000
m∥L,总氰含量减少2m∥L。外排污水中coD和总氰的含量下降后,
装置下调了污水排放量至12t/h,污水量减少了2.o
213
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1 2 3 4 7 9 14 15 16 17 18212829
日期
图3急冷塔等工艺调整后总氰数据图
3.2提高焚烧炉的焚烧效果
丙烯腈装置进行扩能改造后废水量就增加到15.5t/h(扩能前是8t/h),废水能否完
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