- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
吉林热电厂苏制A只n3—300型离心泵
耗能大的原因分析及对策
吉林热电厂 王风智
摘要:吉林热电厂苏制A‰3—300型离。泵是高耗能设备,经济性很差:本文分析
了其耗能大的原因,并提出节能改造的对策。
关键词苏制A珏心一300型离心泵耗能大原因对策节能
1、前言
苏制AFIll3—300型离心泵为单吸、五级、卧式、节段式离心清水泵,是吉林热电厂水
力排灰系统中重要的高耗能设备,共有四台。长期以来.由于设备老化严重,效率低,系统
耗能大,经济性很差。丽系统耗能的大小主要决定于电机、管路和水泵的效率;电机的效
率在90%以上,本文不加多述;本文仅对水泵和管路因素导致系统耗能大的原因加以分
析,并提出节能改造的对策。
2、苏制.够qaa3—300型离心泵耗能大的原园分析
通过最近几次大修及试验测试,我们对苏制蝴h13—3130型离心泵效率低、耗能大的
原因进行了全面分析,总结出其原因主要有以下几方面:
2.1苏制A只,n3—300型离心泵原结构设计上主要存在以下不合理之处:
2.1.1水泵的叶轮密封环原设计是浮动的,运行中可以随叶轮转动,磨损大,易损坏。
1994年1号泵大修时,解体后发现第一、二级叶轮密封环已经没有了;1995年3号泵大修
时,解体后发现第一、二、三级叶轮密封环没有了;这就造成叶轮入口外圆与泵体之间的间
隙过大.泵运行中的液体漏泄量大,容积损失大,这是造成泵效率低、耗能大的主要原因。
:.I.2级间导向器盘老化.磨损严重,内孔与叶轮轮毂间隙过大,运行中级间漏泄损
失大,泵效率低、耗能大。
2.1.3泵的原设计串轴量(13area)大.导致泵运行中液体回流区域大,水力损失大,使
泵易偏离经济区域运行,造成泵效率低、稚能大。
2.2零部件委托加工部门技术不过关,零部件制造质量不佳,主要表现在:
2.2.1叶轮出口安装角度有偏差,导致冲击损失增大。
2.2.2流道表面粗糙,有粘砂、飞边、毛刺等铸造缺陷存在,造成泵运行中水力损失增
大。
2.2.3叶轮外表面与导向器盘内侧表面粗糙,以及叶轮表面的静平衡槽都导致圆盘
摩擦损失增大。
二.3检修及维护不当也是造成泵效率低、耗能大的原因.主要体现在以下凡方面:
2.3 l轴承润滑不良及轴封填料填装不合理,造成泵机械损失大。
2 3 2检修及日常维护中.乎衡盘问隙调整不合理,叶轮出口中心与导叶入口中心不
-209-
一致,又得不到及时调整,泵偏离经济区域运行。
2.4其它方面:
:.4.1水质差,叶轮流道易被杂物堵塞;泵吸水管阻力大;这都造成泵的汽蚀余量降
低.首级叶轮汽蚀严重;1994年1号泵大修、1995年3号泵大修时都有发生了首级叶轮汽
蚀现象;导致泵的效=孳降低。
2.4,2出水管路老化、结垢严重。我们通过对管路检查,Dr200管路内部平均结垢厚
度为50mm,阻力很j:,造成系统耗能大。
3、苏制A豇13~300型离心泵节能改造的对策
根据以上对苏制A纽13—300型离心泵耗能大的原因分析结果,我们采取了如下节能
改造的对策:
3.1在水泵的结构上做了如下改进:
3.1.1泵的叶轮密封环由浮动式改为固定结构,即将叶轮密封环用螺栓固定在级间
隔板上,这样运行中磨损减小.整个检修周期内密封环间隙保持在较小范围内,漏泄量减
少。试验证明,当密封环间隙由0.5rmn减小到o.3Tnnl时,泵效率提高4%—4.5%。
3,1.2在级间导向器盘的内孔镶衬套,即级间导向器盘由一体改为两体,当衬套磨损
后可及时更换,保证导向器盘内孔与叶轮轮毂之间的间隙在合理范围内,减少了级间漏泄
损失,提高了泵效率。
3.1.3增加级间隔板壁厚,泵的串轴量减小到9mm,使叶轮盖板与泵体之间的间隙减
小,液体回流区域减小,圆盘磨擦损失;威少,同时又易于保证叶轮出口与导叶人口对中心,
泵能在经济区域运行。
3.2严把零部件加工制造质量关,具体做法是:
3.2.1各过流部件的出、入口几何角度确保正确。
3.2.2提高流道表面光洁度,不_允许有桔砂、飞边、毛刺等铸造缺陷存在;要求制造厂
家用软轴砂轮伸入叶轮流道内打光;并对叶轮外表面喷漆处理;
文档评论(0)