研究煤泥水絮凝沉降的最佳加药制度,获得效益最大化.pdfVIP

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  • 2015-08-06 发布于江苏
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研究煤泥水絮凝沉降的最佳加药制度,获得效益最大化.pdf

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科技信息 O科教前沿0 SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION 2012年 第 17期 研究煤泥水絮凝沉降的最佳加药制度,获得效益最大化 贺敬建 (兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿选煤厂 山东 济宁 273513) 摘【 要】研究了试验室煤泥水絮凝沉降的最佳试验效果,并用于工业性试验,为新增设备S-zjsoo自动加药系统提供了有力的试验数据 依据,节约了聚丙烯酰胺 (PAM)药剂用量,取得了可观的经济和社会效益。 【关键词】煤泥水;正交试验;s—zjsoo自动加药系统;效益 0 概述 自动加药系统配置了搅拌桶、储药罐、喂料机、加热漏斗、风机传 输系统、混合装置、浊度传感器等,确保了水中絮凝剂粉末完全扩散和 兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿选煤厂年设计人选能力为300 溶解.在搅拌系统特定的时间和转速下使药剂达到最理想的混合状 万吨.随着市场的不断变化 .该厂人洗能力现已达到600万吨/年.产 态,不会形成块状。其主要技术参数见表4。 生的煤泥量已远远超过了最初设计要求.原有的煤泥水加药系统为人 表3舛5m浓缩机入料粒度组成 工加药,存在职工劳动强度大;聚丙烯酰胺 (PAM)干粉加药不均匀;搅 拌不及时.絮凝剂干粉容易抱成团不易溶解;在加药过程中,絮凝剂药 剂用量比较大.不易控制 现该厂重介开车时每小时产生的煤泥量为55.95吨.对选煤工业 而言.优化煤泥水处理系统.在选煤厂煤炭洗选加工中起着至关重要 的作用.由此该厂新增加了一套S—ZJ500自动加药系统。 1 试验室的试验研究 通过数质量数据,计算出理论的qb45m浓缩机的人料浓度为35 。 1.1 人料粒度的组成 根据重介选煤工艺及煤泥水处理设备特点.得出理论人料粒度小 于O.25mm.考虑到设备在使用过程中存在磨损和异常情况.初步确定 入料粒度小于0.5mm 1.2 入料浓度的配制 实际煤泥水浓度可能要大于计算煤泥水浓度35g/L.为得到与生 产实际人料浓度相吻合的数据,我们又追加配制了45gL/、55gL/的入 料浓度试验 1-3 确定聚丙烯酰胺 (PAM)药剂浓度 确定的絮凝剂药剂初始浓度为0.9%o.间隔0.3%。往上追加.直到 找到虽然药剂浓度增加 ,但沉降效果却在降低之前的最佳加药点。初 步确定絮凝剂浓度分别为O.9%。、1.2%。、1.5%。。 1.4 正交试验数据及效果 分别从#P45m浓缩机入料浓度、聚丙烯酰胺 (PAM)药剂浓度 、量 f2)T作结构示意图 筒晃动次数、加药量四个因素考虑.应用正交试验确定最佳的澄清层 颜色和沉降效果。现把以上讨论综合成一张因素位级表,如表 1所示。 表 1 因素位级表 7 在相同的试验室条件下,得出了99组正交试验数据,确定了不同 9 煤泥水浓度的最佳加药点如表 2所示。 表2 试验室最佳加药点 1、加药泵;2、储药箱;3、气环真空泵;4、喂料机;5、搅拌桶 6、混合系统;7、搅拌系统;8、楼梯扶手;9、电控单元 图1 S—ZJ500自动加药系统的结构示意图 2.3 试验所要考虑的因素 (1)qb45m浓缩机的清水层

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