年会论文:高压汽提塔(T-2004)的改造.pdfVIP

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·328· 全国乙烯工业协会 高压汽提塔(T一2004)的改造 田希方 (北京东方石化公司东方化工厂,北京101149) 摘要:实施高压汽提塔改造,把原浮阀塔盘一对一地更换成高效塔盘,提高塔盘效率,扩大了高压 汽提塔的生产能力;消除了高负荷下对装置的不利影响。 关键词:改造;高效塔盘;能力;高压汽提塔 北京东方石油化工有限公司东方化工厂(以 顶返回从裂解气压缩机(K一2001)五段吸入罐,未 下简称东方)乙烯装置原设计能力12万吨/年乙 闪蒸的较重液烃(主要是C3)经加热、节流后,在 烯,同时副产6万Ⅱ屯/年丙烯。裂解部分采用荷兰 塔顶位置进入高压汽提塔T一2004,既作为塔进 KTI的专利技术,压缩分离部分采用意大利TPL料,又是塔的回流。这股较重的烃在高压汽提塔T 的技术。扩能后,2000年烯烃装置乙烯产量达到一2004经过分离,塔顶的C2(及小于C2)等气态 16.8万吨,2004年突破18万吨,而高压汽提塔T烃返回从裂解气压缩机(K一2001)四段吸入罐,塔 一2004显示出能力不足的问题。 釜的C3重液烃送入脱丙烷塔。另外丙烯精馏的 塔顶不凝气(组成主要是的C2、H:)和不合格丙烯 1流程简介 回炼一起在T一2004塔的第17块作为该塔的第 从裂解气压缩机(K一2001)五段排出罐V一二股进料。在T一2004塔的灵敏板第4块位置, 2007/8底的液态烃,经节流进入轻烃闪蒸罐V一设有排水线进入K一2001三段吸入罐。流程简 2009。部分闪蒸的c2(及小于C2)等气态烃从灌图: 2存在问题 板,灵敏板是第7块塔板。塔顶的压力控制设计 T一2004塔工艺设计为浮阀塔,设有30块塔910KPa,顶温设计14。C,釜温设计63。C,灵敏板温 第16次全国乙烯年会 ·329· 度设计33℃。 汽量,使脱丙烷塔塔顶碳二含量下降到0.014 再沸器仅一台,加热介质急冷水。 (t001),但T一2004塔操作压力也进一步上升到 随着生产负荷的提高,从T一2004塔底送入 1104Kpa,详见下表: 脱丙烷塔的C3重液烃中碳二含量增加,常使脱丙 T一2004塔工艺操作参数 烷塔操作波动较大,甚至超压发生。 为了尽可能降低T一2004塔釜的碳二含量,T 一2004塔只能在偏离设计值的状态下运行。塔顶 压力达1150KPa,顶温为23。E,釜温高达69。C,灵 敏板温度达到50℃。 同时,也把丙烯精馏塔塔顶的不凝气返回作 裂解扩能,增加一台裂解炉。而在高压汽提 为T一2004塔的另一股热源。大幅度地增加其返 塔T一2004部分没作任何改动。为此,委托SEI 回T一2004塔的汽量,来提高T一2004塔的汽提 对高汽提塔T一2004进行设备核算。考察T一 汽量,降低T一2004塔釜的碳二含量。 2004的生产能力。 3高压汽提塔现状分析 4对高压汽提塔T-2004核算 高压气提塔T一2004目前操作存在着塔釜物 采用实际运行的原料裂解,以生产16万吨/ 料碳二含量高的问题,造成脱丙烷塔塔顶物料碳 年乙烯为基准,按照模拟计算的收率分布及现有 的分离流程,采用和原设计工况2一致的工艺参 二含量达到0.059%(m0

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