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第16次全国乙烯年会 ·89·
设备结垢的原因分析及防范措施
饶东臣
(中国石油吉林石化公司乙烯厂,吉林省吉林市132022)
摘要:设备结垢问题已成为乙烯装置长周期运行的难点,同时也严重影响了乙烯装置能耗,笔者针
对吉林石化公司乙烯厂乙烯装置裂解炉、裂解气压缩机以及部分换热器等关键设备发生结垢问题,进行
了原因分析并采取了有效的防范措施。
关键词:乙烯装置;长周期运行;结垢;防范措施
随着乙烯装置生产能力和技术水平不断的发 2裂解炉炉管结焦
展,我国大部分乙烯装置也实现了3年1修或4年 2.1炉管结焦原因
1修,尤其中国石化茂名乙烯工业公司乙烯装置连 受加氢尾油和乙烷等裂解原料不含有硫,
续运行76个月,创出国内运行周期最长的记录。 造成裂解炉结焦速度快,影响了裂解炉运行
但是目前设备结垢问题又成为乙烯装置长周期运 周期。
受乙烯装置老区裂解炉扩能改造后,出现了
行的难点,吉林石化公司乙烯厂乙烯装置(简称吉
裂解炉横跨段压力低(仅为180kPa)无法满足进
化乙烯)裂解炉、裂解气压缩机以及部分换热器等
料平均分配要求,造成裂解炉炉管结焦速度过快,
关键设备发生结垢问题,影响了装置长周期运行。
裂解炉烧焦周期无法达到实际天数的问题,影响
吉化乙烯积极组织针对设备结垢问题进行技术攻
了裂解炉运行周期。
关,分析其原因,利用先进的抑制结焦技术和技术
2.2防止炉管结焦的措施
改造等有效的防范措施,减轻了设备结垢问题,延
为延长裂解炉运行周期,降低炉管结焦速度,
长了装置运行周期。
车间通过跟踪分析加氢尾油裂解原料中硫含量,
及时保证二甲基二硫注人量,确保原料中硫含量
1 乙烯装置可能发生结垢的部位
控制在60一IOOPPM范围内。同时为了延长乙烷
受原料质量变化、操作条件变化、换热器的
裂解炉运行周期,通过技术改造,配制了乙烷裂解
泄漏问题以及裂解气中烯烃聚合等因素的影
注硫线,以提高原料中硫含量,降低炉管结焦
响,造成乙烯装置裂解炉炉管、裂解气压缩机、
速度。
脱乙烷塔、脱丙烷塔和脱丁烷塔再沸器、加氢反
乙烯装置老区裂解炉在扩建中由上海惠生公
应器催化剂以及含有大量烯烃物料流通的换热
司进行了扩能改造,能力由6万吨/年提高到8万
器结垢,虽然裂解炉炉管的结焦、再沸器结垢和 吨/年,但在开车后出现了裂解炉横跨段压力低
催化剂结垢都可以通过清焦操作和设置备用设 (仅为180kPa)无法满足进料平均分配要求,造成
备来解决,但是诸如裂解气压缩机的结垢和无 裂解炉炉管结焦速度过快,裂解炉烧焦周期无法
备用关键换热器的结垢,就会严重影响了装置 达到实际天数,为消除这一问题,经工厂与车间共
长周期运行,所以必须利用先进的抑制结焦技 同研究,原因是进料文丘里喉管过大导致,
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