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关于管式炉蒸氨改造的探讨·
刘 朋,张作瑞,刘真聪
(山东海化煤业化工有限公司)
摘要:我公司化产回收车问蒸氨工段,由于受设备及工艺条件的限制,一直未能正常生产浓氨水,
为充分利用闲置的管式炉,公司决定利用旧管式炉进行蒸氨,用管式炉对蒸氨废水进行加热,利用其瞬间
释放的蒸汽代替直接蒸汽进入蒸氨塔进,f-/-蒸氨,既节约了蒸汽,同时相应减少了废水量,如果闪蒸蒸汽有
富余,还可送往熔硫,取代直接蒸汽。
关键词:管式炉蒸氨浓氨水蒸汽脱硫熔硫
l 目前状况
我公司焦炭生产能力为100万吨/年,剩余氨水量约为25m3/h,蒸氨工艺为直接蒸汽法蒸氨,蒸
氨塔为泡罩塔,由于受设备及工艺条件限制,浓氨水带焦油严重,根本无法供脱硫使用,而且蒸氨
废水总含氨经常超标,导致污水处理站处理难度加大,该法蒸汽消耗也非常大约4~5t/h,产生的蒸
氨废水也大大增加。为此,我公司决定对蒸氨进行改造。图1为改造前的蒸氨工艺流程图。
玲
凝灌
原料氨水象
图1改造前的蒸氨工艺流程图
2改造方案
(1)在气浮除油机前增加一级焦炭过滤器,以便更好的除去剩余氨水中的焦油。
(2)原料氨水槽由串联使用改为并联使用,使原料氨水得到充分的静止、澄清、大部分的焦油
沉淀下来,对剩余氨水槽和原料氨水槽进行改造,对其内部加设隔油板,进一步除去剩余氨水中的
轻质焦油。
(3)为降低煤气的消耗,蒸氨塔废水下液进人废水槽后直接用废水泵送入管式炉,另一部分与
原料氨水换热后送往污水处理站。
(4)为提高剩余氨水中游离氨的含量,增设碱液槽,提高OH--浓度,分解固定氨盐,减少氨
盐含量,使氨气在蒸氨过程中尽量挥发出来,提高蒸氨效果。
(5)通过理论计算得出我公司旧管式炉(400万大卡)符合现工艺条件下蒸氨的要求,同时,
’收稿日期:2010-5-22
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对管式炉进行改造,做好管道修复及内部保温要求,理论计算过程如下:
根据公式Q=CM△t;V=25m3/h=O.006944m3/h;入口温度t:300C;出口温度t:1300C
平均温度t=(tl+t2)/2=(30+130)/2=800C
80T:下的剩余氨水物性:密度p=983.2kg/m3比热CP:-4187J/(kg·℃)
按管式炉效率65%计算可得,Q2--4000000x0.65x1.16=3016000WQ1Q2可以满足蒸氨要求。
(6)我公司蒸氨原料氨水全部为剩余氨水,按理论计算,用其作原料制取的浓氨水浓度约为
5%左右,考虑还有其它未知因素的影响,会更低一些。不过脱硫液的挥发氨指标要求为5—69m,
应完全可以满足脱硫生产的需求。图2为改造后的蒸氨工艺流程图。
冷
废水
原料氨水泵
图2改造后的蒸氨工艺流程图
3改造后效果分析
(1)充分利用了我公司甲醇车间的驰放气,节省了煤气消耗。
(2)直接蒸汽发蒸氨废水量明显增加(废水多产生约5m3/h),管式炉蒸氨废水量可明显下降。
(3)生产的浓氨水可满足脱硫工段使用,减少了浓氨水的外购费用。
(4)废水量及含氨量会明显降低,减小了污水处理站运转负荷。
(5)效益估算:
200t计,那么月节约浓氨水购买费用560;Tr.dtx200t=11.2万元,月;煤气消耗量为(热量按4000大卡
成本。
2如果有多余蒸汽还可送人熔硫使用,效益将更加可观。
4存在问题及建议
由于剩余氨水具有较强的腐蚀性,部分设备及管道建议更换为304材质的不锈钢管,以延长设
备使用寿命。
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