制氢变压吸附单元改造探讨及对策.pdfVIP

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制氢变压吸附单元改造探讨及对策 677 罐分液后,从塔底部进入吸附塔中正处于吸附工况的塔(始终有2台),在多种吸附剂组成的 复合吸附床的依次选择吸附下,一次性除去氢以外的几乎所有杂质,直接获得纯度大于99.9% 的产品氢气从塔顶排出,稳压后送出界区。 PsA单元除送出产品氢外,还产生逆放解吸气和冲洗解吸气。逆放解吸气和冲洗解吸气 共用一个程控阀,经解析气缓冲罐、混合罐稳压后送往转化炉作燃料使用。 2.2PSA单元运行问题及分析 故障进行了多次抢修。2010年后,在装置平稳运行过程中出现了PSA产氢量不足现象,最大 分析认为,PSA氢气回收率低、产能不足、产品氢纯度低的原因如下:(1)由于装置的 吸附剂性能差或者多种吸附剂的配比不合理,造成PSA系统处理能力小、产能不足:(2)吸 附剂被低分气中的重烃污染,从而使吸附剂性能进一步下降:(3)由于不能在长吸附时间下 运行,使得吸附剂再生频率增加,造成氢气损失增加、氢气收率低;(4)由于均压管线通径 设计不合理,导致均压速度过快,均压气流对吸附剂造成了冲刷,使吸附剂粉化,粉化后的 吸附剂被气流带走,使得吸附剂数量减少,也导致处理能力的进一步下降。 同时,均压速度过快也对程控阀产生严重的冲刷,再加上吸附剂的粉化形成的粉尘使程 控阀的主密封件不能长周期使用,造成程控阀故障,使装置运行周期缩短。 3装置改造及效果评价 3.1改造目标 (1)提高装置的氢气产能,保证改造后达到50000Nm3/ll,期望达到l10%的负荷,也就是 说最大产氢能力达到55000Nma/h。 (2)确保产品氢质量的稳定,将氢气中CO控制在10ttg/g以下。 (3)提高氢气回收率,达到90%的氢气回收率,以降低氢气的生产成本。 (4)减少程控阀的故障率、延长检修周期,确保PSA装置的长周期稳定运行。 3.2改造内容 (1)工艺流程改造 放和冲洗完全分开,这样不仅可以避免高压逆放过程对冲洗再生的影响,而且可以实现任意 塔的自动切塔功能,提高装置的检修灵活性和可靠性:另外,将逆放尾气改进尾气缓冲罐, 将冲洗解析气改进混合罐。 678 2012年中国石化加氢技术交流会论文集 图2改造后PSA单元工艺流程图 (2)对原料气分液罐进行适当改造,装填一定量的预处理吸附剂,吸附低分气中的重烃 组分,以保护PSA吸附剂,确保吸附剂使用寿命。 (3)更换全部吸附剂,确保改造后的装置性能及寿命指标达到设计要求。 (4)将程控阀门全部更换为金属扭矩密封三偏心蝶阀,该阀密封性能良好。 (5)对吸附塔的上分布器进行改造,确保改造后的气流分布更加合理、优良(密封等级 达到ANSIVI级),平均无故障运行时间大于3年(24000/#时)。吸附剂利用更加充分。 (6)对控制软件进行优化,使得产品氢升压、冲洗、逆放三个变压差调节过程更加平稳, 并实现吸附时间自动调整功能,避免由于吸附时间的设置不合理而导致的重烃穿透床层,使 分子筛吸附剂被污染中毒的问题。 (7)在控制软件中增加10-9.8.7.6.5任意、全自动切塔功能,使得切塔操作全自动进行, 且可在任意步序、任意塔数上进行切换,提高装置的可靠性和吸附塔检修的方便性。 3.3改造效果及评价 情况良好,改造后的效果已经显现: (1)产品氢纯度和氢气中CO含量达到设计要求。经在线CO含量分析和手动取样分析, 含量较高的原因为装置满负荷运转,之后根据氢管网要求,降低装置负荷,CO含量下降。 表l改造后产品氢性质 堕塑 堡Q!丛璺:&! 望z:堑 2012年4月06日09:00 8.7 搠.9 2012年4月06日14:00 93 99.9 2012年4月07日09:00 9.1 99.9 2012年4月09日09:00 2.5

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