湘钢2#高炉中修停开炉实践过程和讨论.pdfVIP

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第3l卷 武汉科技大学学报 V01.3l ofWuhan ofScienceand Oct.2008 2008年lO月 Journal University Technology 湘钢2#高炉中修停开炉实践过程与讨论 彭云涛1,谢大勇1,董 丽1,刘 圣2,蒋友源2 (1.中冶集团武汉冶建技术研究有限公司,湖北武汉,430081I 2.湖南湘钢炼铁厂,湖南湘潭,411101) 摘要:对湘钢28高炉中修停炉、更换冷却壁及开炉的生产金过程进行了分析讨论,从中总结出成功的经验,分 析出失败的教训。 关键词:空料线;停炉;灌浆;开炉 中图分类号:TF54 文献标志码:A 文章编号:1674—3644(2008)$2-0040-04 湘钢28高炉有效容积736m3,全炉共有冷 6~7段冷却壁的施工需要,料面选择降至距6段 m(距风口、中心线 却壁12段:1--3段为炉缸,4,5段为炉腹,6段为下端线0.5m处,即料线15.2 3.1 炉腰,7~12段为炉身。其中,4~11段为镶砖冷 m)。降料面时,关闭冷却壁水,防止向炉内 却壁,12段为倒扣“C”状冷却壁。因6,7,10b12漏水。本次降料面停炉有如下特点。 段冷却壁大量损坏,于2006年11月24日停炉中(1)回收煤气法降料线,全程煤气未放散。空 修。采用与炉皮一起挖补的形式更换下列冷却 料线操作过程中炉顶温度及顶压发生变化(见图 壁:12段整段20块、6,7段(78~168冷却壁)各 1、图2),但煤气成分始终控制在安全范围内。空 10块、10段(22”~284冷却壁)7块、1I段(198 料线操作过程中煤气成分变化情况如表1所示。 ~278冷却壁)9块,总共56块。由于中修工期仅 表I 空料线操作过程煤气成分变化情况(%) 12d,为了做到安全停炉、保护好炉缸碳砖、按期 ~I ”jI 完成中修任务,炼铁厂相关人员对中修进行了精 ^u一4 k—O ,一8 (一0 :一8 7 Oh—l 心的准备,通过全方位的密切配合,于12月6日 l 6 O 0 4 2 O4 —i 24 6 O 6 }_i 3 O4 送风开炉,工期提前5h。此过程中,虽因渣口、 2O O 0 6 7 O4 3 28 8 1 0 8 O6 0 风口小套、二套损坏延误了一段时问,但总体上 28 2 O 6 i l 04 9 看,开炉比较成功。 36 6 O8 5 7 O4 9 28 2 06 4 O 0 6 8 1停炉操作

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