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全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第四十届年会论文集 化学、节能与环保篇
烟气脱硫设计与运行优化浅谈
韦松伟付晖李启全李洪峰王军
(许昌龙岗发电有限责任公司,河南许昌461690)
【摘 要】湿法石灰石烟气脱硫系统是目前最成熟的脱硫技术[1】,应用比例高达80%以上,但是系统设计庞
大,建设投资大,周期长,运行维护费用高,本文着重分析了取消增压风机,取消GGH的设计优化的可行性,并从
脱硫剂耗量,电耗。水耗等方面作出优化运行方式建议。
【关键词】烟气脱硫设计优化运行优化
1 立项背景
2006年底,我公司正在进行一期脱硫工程建设可行性研究,面对全国脱硫系统运行不可靠、效
率低的局面,公司领导高屋建瓴,指出方向——起步晚,起点要高,建设全国最优的环保工程。为
实现脱硫环保设施高效稳定的运行,在完成数十家电厂脱硫考察后,发现问题突出体现在工程造价
高、系统庞杂不可靠、运行成本偏高等方面。针对这些需要论证的课题,我们逐一做了详细周密的
考察、理论计算。最终,我公司勇于借鉴和创新,在工程设计上,取消GGH,取消增压风机,采用
合并风机。按照系统优化后的标准模式运行,脱硫厂用电率超过1.00%,水耗63.5t/h,石灰石粉用量
超过200吨/天。为相应国家和集团公司节能降耗的号召,力争完成企业各项节能降耗的经济指标,
理论联系实际全面发掘脱硫系统节能降耗的潜力。最终,我公司在理论联系实际的基础上,在满足
环保部门标准的前提下,实现了:
(1)优化浆液循环泵运行,增加事故喷淋,低负荷可以实现单泵运行;
(2)脱硫废水对厂外实现零排放;
(3)烟气粉尘浓度偏高,浆液品质恶化,PH值无法维持,CaC03耗量偏高,石膏脱水困难,
通过少量添加NaOH激活失效CaC03,彻底解决了粉尘高影响脱硫安全稳定运行的局面。
2脱硫系统设计优化与运行优化的过程
2.1脱硫系统设计优化
2.1.1考察同类型电厂,发现脱硫系统GGH[2]经常堵塞,既严重影响到安全经济运行又无法保证投
运率。通过理论计算和分析:
(1)取消GGH,整个脱硫工程造价可以节约1500万左右。
年电耗约l15万度。按电价0.35元/度计算,取消GGH可以节约电费约428万元。
全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第四十届年会论文集 化学、节能与环保篇
(3)由于GGH每年至少2次的清洗,清洗费用为3040万元/年。
(4)按照日常的设备维护费用计算,每年GGH的维护费为10--.-20万元。
(5)脱硫系统加装GGH,出口烟气温度高于80℃,烟囱不需要做防腐,取消GGH后,烟温降
至5012以下,大量的酸性液体冷凝在烟囱内壁,对烟囱的腐蚀较为严重,所以取消GGH后的脱硫,
烟囱必须及时做防腐。最终我公司烟囱防腐工程费用为300万左右。
(6)取消GGH,整个脱硫工程建设周期也可缩短1个月左右。
(7)取消GGH,可以避免因清洗导致脱硫退出运行,影响脱硫投运率约4.8%。
综上所述,从经济上和可靠性上来看,取消GGH是最佳选择。
2.1.2关于取消增压风机的理论计算和分析:
(1)脱硫增压风机的主要作用在于提供烟气压头,克服脱硫系统带来的烟气阻力。脱硫系统的
压力约1000Pal3],通过引风机增容就能轻易满足,所以理论上可以取消增压风机[4】。
(2)取消增压风机,采用合并风机,用增压风机的费用弥补了引风机的增容费用。
(3)取消增压风机,可以降低厂用电率约0.5%,全年节约用电约1040万度,按0.35元/度折合,
每年节约电费约364万元。
(4)取消增压风机,采用合并风机,虽然整个脱硫工程建设周期未缩短,但是,大大降低运行
和维护的费用。
(5)唯一不足是,取消增压风机,则脱硫系统在事故状态下,不能快速切至旁路运行(易造成
锅炉负压剧烈波动,甚至灭火);但是通过增加事故喷淋,基本消除了运行操作的
风险。
综上所述,从经济和可靠性上分析,取消增压风机是最佳的选择。
2.2脱硫系统运行优化
2.2.1 降低脱硫厂用电率的优化措施(设计脱硫厂用电率1.25%):
(1)在保证脱硫效率91%的前提下,优化浆液循环泵运行方式。如机组负荷低于200MW或吸
收塔入口烟温低于125(2,
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