动力往复泵主轴失效探讨.pdfVIP

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石油、天然气工业

江 汉 石 油 职 工 大 学 学 报 2009年 11月 JournalofJianghanPetroleumUniversityofStaffandWorkers 第 22卷 第 6期 动力往复泵主轴失效探讨 董兵华 (中国石化集团江汉石油管理局第三机械厂 ,湖北 潜江 433114) [摘 要] 通过对动力往复泵主轴进行断口分析 、材料成分检测、力学性能试验和应力计算 ,得 出该轴的断裂不是材 料 问题 ,而是交变应力超过材料的疲劳极限而引起材料疲劳断裂。同时提 出了几条防止轴断裂的措施 。 [关键词] 交变应力;旋转弯曲;疲劳极限;无限寿命 ;有 限寿命 ;失效 ;约束 ;措施 [中图分类号] TE933.3 [文献标识码] A [文章编号] 1009--301X(2009)06--0081--03 纹 ,疲劳条纹狭窄,断面光滑 ;在键槽位置 ,因为有应力 集 中而产生了裂纹源 ,故疲劳条纹有干涉现象;最后断 1 引言 裂区和疲劳源的相对位置发生 了偏转 ,最后断裂 区并不 许多机械零件承受着 随机载荷、波动载荷或交变载 在疲劳源的直径方 向,而是 向旋转 的相反方 向偏转了一 荷 ,使机构和零件产生交变应力 。据统计机械零件 的断 定角度 。 裂事故大多由这种交变应力引起的疲劳破坏所致。疲劳 2.2 化学成分 过程就是由于载荷 的重复作用导致零件材料 内部 的损 化学成分含量符合特级优质钢标准见表 1。 伤累积过程 ,其破坏的最大应力水平低于极限强度,且往 表 1 往低于材料 的屈服极 限。因此 ,对这类机械零件必须进 行疲劳强度可靠性设计 。 2 实际情况与分析 长庆井下 105型压裂车三缸柱塞泵主轴在工作 了 2.3 金相组织 14ooh后 ,在紧靠 中间偏心轮处发生了断裂 (如图 1)。为 了找出失效原因,改进产品质量 ,对该产品进行 了断 口分 经取样金相观察 ,该主轴组织为 回火索 氏体+ 1— 2 铁素体,致密而均匀,没有脆硬相,符合技术要求。 析、材料成分检测和力学性 能试验 ,初步得出该轴的断裂 不是材料问题 ,而是交变应力作用下的疲劳断裂 。 2.4 力学性能 抗拉强度低于产 品技术要求 ,试验 中未测得屈服强 度,但明显屈服强度也达不到技术要求,经硬度测试后发 现硬度刚达到要求下限见表 2。 表 2 裂纹源 1 裂纹源2 2.5 原因分析 图1 断裂主轴 由宏观分析我们看到裂纹没有呈现出锯齿形 ,而具 2.1 宏观分析 有旋转弯曲疲劳断裂的特征 ,即不属于扭转疲劳断裂而 用 肉眼及放大镜观察 ,该断面存在 明显的疲劳条 是旋转弯 曲疲劳断裂。从疲劳裂纹扩展区与最后断裂区 [收稿 日期]2O09~09 26 [作者简介]董兵华(】973一).男,1996年沈阳建筑工程学院起重运输与S-程机械专业毕业 工程师,从事石油工程专用机械设备制造工作 82

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