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第十五届全国大高炉炼铁学术年会论文集
首钢高炉排碱实践及分析
蔡皓宇1 万雷2刘文运1陈辉1张勇1
(1.首钢技术研究院2.首钢迁安钢铁有限责任公司)
摘要为了深入研究迁钢高炉排碱能力和掌握排碱规律,在首钢高炉进行排碱期间,对入炉原燃料、炉渣、除尘灰进行
了跟踪取样,化验分析碱金属并计算炉内碱平衡。结果表明,高炉排碱不仅能有效减小碱金属在炉内的富集,还能提高产
量、降低成本;通过对高炉碱平衡的长期监控,可以掌握碱金属在炉内的富集规律,发现首钢高炉每隔2~3个月进行一
次排碱较为合理;降低炉渣碱度不仅能提高炉渣排碱能力,还能提高炉尘排碱率。
关键词大型高炉碱金属炉渣碱度
随着首钢高炉大量使用非主流矿和劣质原燃料,炉料带入的碱金属量越来越多,高炉碱负荷和硫负
荷逐渐增加。由于碱金属会在高炉内不断循环富集”’21,最终在残留在高炉内的富集量甚至能达到入炉量
的十几倍”1,给高炉正常生产带来了严重的影响。因此,首钢公司启动了高炉定期排碱工作。截止到目前,
首钢高炉先后共进行了18次排碱。为了更深入了解高炉的碱负荷及排碱效果,在高炉排碱期间,对入炉
原燃料和炉渣、重力灰、旋风灰、干法灰等进行了跟踪取样,化验分析碱金属并计算炉内碱平衡。
通过对排碱结果的分析可以看出,在高炉排碱期间,通过控制炉渣碱度控制在1.16左右,铁水中【sil
在0.46左右,高炉平均总排碱率能达到119%,取得较为理想的排碱效果。高炉排碱工作应当长期坚持,
并且每次排碱之后认真总结,积累经验、总结规律,对今后的高炉进行成功排碱有很好的指导作用州。
1首钢高炉排碱情况
1.1排碱期间高炉情况
为了对比衡量高炉的排碱效果,将排碱前的28天定义为“排碱前”、采取排碱操作当月的前18天定
义为“排碱期”,后12天定义为“排碱后”,三个时期高炉的生产主要参数如表1所示。
表1 首钢高炉排碱期间高炉主要工艺参数对比
铁水成本降低约7.77元/l铁。另外,排碱后的高炉顺行情况良好,各项指标均比排碱前有一定的提高。
由此可以看出,高炉在排碱期间不仅产量有所提高,而且铁水成本降低了,但是由于碱度的降低会
导致炉渣脱硫能力不足,铁水质量会有所下降。对于高炉排碱和脱硫的矛盾,笔者建议,在高炉非排碱
期间,保证炉渣脱硫能力,控制铁水质量;而在高炉短暂的排碱期间,可以考虑将一部分脱硫压力转移
到炼钢程序,适当降低炉渣碱度,释放高炉的排碱能力。这样,使得炉渣排碱和脱硫两个功能进行周期
性穿插,便实现了高炉排碱和脱硫在一个长时间段内的平衡。
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第十五届全国大高炉炼铁学术年会论文集
1.2排碱期间高炉操作制度调整
在首钢高炉排碱期间,高炉的操作制度调整的要点是:
0.35~0.45之间。
(2)煤气流分布按照“打开中心、稳定边缘”的原则进行调整,十字测温边缘温度控制存200℃~
300。C,不得低于150%。同时加强筛分,减少粉末人炉,保持高炉良好的透气性,以提高锌从炉顶的排
出率。
(3)密切关注炉身上部温差变化情况,定期测量炉皮温度,发现圆周温度不均匀的趋势加剧,及时
调整水量,避免炉墙粘结。
(4)为了防l卜排碱期间炉缸水温差升高,高炉在排碱期间降低碱度的同时可适当增加含钛炉料的使
用。
2首钢高炉排碱分析
2.1碱平衡计算
为了研究首钢高炉碱平衡变化和排碱规律,按照排碱前、排碱期间以及排碱后三个阶段的划分,先
后对入炉原燃料炉、炉渣和炉尘进行取样,炉渣成分和碱平衡计算结果如表2所示,表中的碱负荷及排
碱率均指磁O和Na,O的总和。
表2迁安高炉炉渣成份及碱平衡
2.2 高炉排碱效果分析
首钢高炉在排碱前、排碱期、排碱后三个阶段的炉渣碱度和总排碱率变化如图1所示。
从图中可以看出,首钢高炉在排碱前,平均炉渣碱度为1.2;而在排碱期间,炉渣碱度控制较低,平
均为1.16;排碱过后,炉渣碱度有所提高,平均为1.24,与排碱期相比提高了0.08。
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第十五届全国大高炉炼铁学术年会论文集
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