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氯碱生产中盐水精制相关技术论文集
浅谈我厂盐水工段技改措施及效果
李振刚,牛立军
(唐山市三友集团冀东化工公司,河北唐山063021)
[关键词]盐水;技术改造;配水;反洗
[摘要]唐山市三友集团冀化公司1万t/a离子膜装置的盐水工段存在很多工艺缺陷,给平稳生产带来不便。
通过总结经验,在春、夏季采用配水配制精制剂、增设粗盐水浓度调节槽、改进循环加泥工艺、强化反洗效果等4方
面进行了大胆的工艺改进,取得了良好的效果。
前言 取褥了成功,收效显著。其优点是:(1)每天用配水
12
我厂于1992年投建1万t/a离子膜烧碱装置,m3配制,减少了因调节配水温度而使配水槽冒
盐水工段工艺由成都第八设计院设计。此设计工艺 罐的情况发生;(2)节省了蒸汽用量,降低了能源消
基本能满足生产需要,但在生产过程中存在着很多 耗,仅此一项,车间每月节省蒸汽费用3万元;(3)保
缺陷,给平稳生产带来困难。经车间、工段工作人员 障了配水温度不致过高,给电解调节槽温减轻了压
的努力,在生产经验逐渐丰富的前提下,我们对此工 力。
艺中不合理部分做了大胆的工艺改进,取得了很好 2化盐桶出口增设一个粗盐水浓度调节槽
的效果。生产出了高质量的精盐水,保障了离子膜 原工艺设计中,化盐后的粗盐水直接注入粗盐
在高的膜电流效率下平稳运行。 水受槽,其含盐在315~320g/L。并且过饱和的盐
1春夏季改用配水配制精制剂 水易结晶堵塞管道,给生产带来隐患。为此,我们经
m3 研究在化盐桶出口增设1个浓度调节槽,用含盐低
盐水工艺中使用的两个配水槽是体积为32
的桶形槽。在生产中由电解返回的淡盐水约9~10 的配水来调节粗盐水浓度。工艺改进后,收效显著,
m3/h.温度约为83℃,再加上少量洗泥水和砂滤器清盐水浓度保持在(305±2)g/L。更有利的是,由于
反洗水,共同混合成配水,由于夏季气温高,由电解 盐水浓度的稳定极大地改善了澄清桶的澄清效果。
返回的淡盐水散热少,再加上洗泥水、反洗水量较 3改进循环加泥工艺
小,温度都在25℃以上。要使配水温度降到规定值 原工艺中,澄清桶排泥是间歇操作,每8h排泥
(60±5)℃比较困难。因配水槽体积小.在调节温1次,约15m3泥浆,排到泥浆受槽。再经泵打到高
度加水过程中。易冒盐水。而每天配制精制剂需用 位槽,经搅拌后加入到精制反应槽,原工艺中循环加
蒸气加热12t工业水至50℃。我们经过反复计算 泥如图l。
及试验.决定用配水配制精制剂。在实验及生产中都
l—I。舶制反心礴::~25枷制反幢椅;3一凝壤度I,:i精;4一滑清_}Ili;5一泥浆受攒;6一泥浆融f々饼
图l原工艺中循环加泥流程
[原发表期刊】氯酸1-+11+,21)01.(4):13,3s
223
口
2005年·海
此工艺在生产运行中有很大的缺陷: 拌.但因为其粘度大,含ca2+、M矛+高,会经常在管
(1)排泥不连续,在10~15rain排出15m3泥 道中结垢,致使加泥困难,引起澄清桶返浑。
浆,极易造成澄清桶底部泥封层的破坏,从而导致澄 由于以上原因,此工艺既消耗了大量动力又不
清桶严重返浑。
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