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第11届“佑利杯”氯碱论文竞赛文集
旭化成ML一32NCH电解槽电极更换总结
李明。,孙振熙
(中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司氟碱厂,山东淄博255411)
【关键词]电解槽;电极;更换
[摘要】简要分析了电解槽的运行指标,根据运行状况认为应整体更换电极,介绍了电极的更换过程。对比
更换前后的运行数据,认为此次电极的整体更换达到了降低运行电压的目的。
1运行现状 表2阴极切片分析涂层结果
中国石化股份有限公司齐鲁分公司氯碱厂
20万t/a离子膜电解装置是引进的日本旭化成公司
ML一32NCH电解槽,自2004年10月投料送电开
车,至今已经运行6年。期间因为膜上起泡、针孔增
多,加酸量大幅升高,膜的性能急剧下降,电流效率 通过分析电极的剩余涂层含量,表明阴阳极涂
层均有不同程度的损失,尤其是阴极涂层损失特别
降低,因此2006年12月-2008年1月进行了第1
次离子膜的整体更换。随着运行时间的延长,电极 多,析氢电位升高较多;而阳极的析氯电位则升高较
上涂层脱落,涂层含量降低,槽电压升高,直流电耗 少。阴极涂层含量的减少是电解槽电压和直流电耗
大幅增加,于是决定更换单台电解槽电极。电极更 上升的主要原因。
换前的运行数据是: 2更换电极过程
12.0 3.229
运行电流 kA; 单元槽电压 V; 鉴于以上情况,决定更换全部阴阳极网,更换工
2365 240
直流电耗 kW·k/t; 单槽加酸鼍 L/h;
作由淄博金桥化工设备公司承担,从电解槽的停车、
槽温89.0℃;膜运行时间 38月;
阴极液 31.23%。 电极更换、开车,时间控制在25天内,现介绍整个更
通过以上数据可以看出:离子膜性能下降,电解 换过程。
槽运行状况极差。为了降低槽电压和直流电耗,应 2.1停车
尽量提高槽温和降低阴极液浓度,但是在降低阴极 按照操作规程的要求,结合装置的运行情况,降
液浓度的同时,阴极效率有所降低。电解槽其他运 流速度较快,降流至300A停留15rain,然后降流至
行参数(如氯气纯度、淡盐水中游离氯含量、氯酸盐 0kA,断开DCDS,电解槽循环置换60min,排液水
含量等)均有不同程度的恶化,在此不再一一赘述。 洗。
为了进一步分析电压上涨的原因,对电极进行了切 2.2拆卸电解槽
片,做了涂层含量的检测,见表l和表2。 降油压,松螺母,拉开两侧端板,在电解槽两端
表1阳极切片分析涂层结果 留出检修空间,依次拨动元件,将旧离子膜和槽垫片
拆下。
2.3 吊装
将6个为l组的元件吊2组至专用的运输架
上,拉至检修单位。
· 【作者简介】李明(1970一),男,1991年毕业于青岛化工学院,现任中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司氯碱厂
烧碱车问生产主任,从事离子膜法烧碱的生产及技术管理工作。
【收稿日期】2010一腿一18
82
第28届全国氯碱行业技术年会论文集
2.4清理查滑
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