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唐山4 000 td大豆压榨工艺和设备特点.pdf

2015年第40卷第3期 中国油脂 91 000 唐山4 t/d大豆压榨工艺和设备特点 左青,刘旭英 (中储粮油脂有限公司,北京100088) 000 摘要:唐山4 t/d大豆压榨项目由鲁奇总包设备。在设计和设备选型中总结了国内压榨厂在压 榨中的经验和教训,针对国储大豆的特点,选取两道破碎脱皮工艺;在预处理工艺中选择成熟的国 产设备,在浸出工艺中的蒸发系统增加l台油脂干燥器,对浸出器和DT、DC结构进行调整,一蒸和 二蒸面积比为8.2:1。试生产结果:电耗25.3kW·h/t,汽耗255kg/t,溶耗0.65kg/t,豆粕残溶 245 mg/kg,脱胶 mg/kg,豆粕水分12.96%~13.08%,分级豆粕色浅且散发香味,浸出毛油含溶25 油合溶7mg/kg,浓缩磷脂含水小于0.25%,丙酮不溶物66%一68%,设备故障率低。 关键词:国储大豆;两次破碎脱皮;浸出器;DT结构 中图分类号:TS224;TQ643文献标志码:B 000 1.1 唐山4 t/d大豆压榨厂由鲁奇公司总包设 工艺和主要设备配置 备,在设计中甲乙双方一起总结国内压榨厂在生产和 1.1.1原料仓 建设中的经验和教训,在预处理工艺选用两道破碎脱 原料仓下面的闸阀为气动和手动两用,下料溜 皮工艺,选择了成熟的国产设备,如新型平面回转筛、 管为带振动出料。 破碎机、粉碎机和输送设备等,对进口的环形刮板和 1.1.2计量秤 湿粕刮板输送机的直段壳体部分进行国内配套,改进 配置计量比实际量大15%~20%,防止瞬时过 量,计量秤上料斗高料位与进料刮板联锁。 调质塔的内部结构,以适应国储大豆的压榨条件,对 1.1.3原料筛、豆皮和豆粕分离筛 浸出器和DT、DC结构进行部分调整,增加1台油脂 配置新型平面回转筛,这种平面回转筛具有频 干燥器,一蒸和二蒸面积比为8.2:1,采用降膜式蒸发 率小、冲程长的特点,运行分离效率高,噪音小、框架 器和立式冷凝器,用15万t大豆试生产,在处理量为 几乎无振动,接料口和出料口对接软管方便。大豆 020 3970-4 t/d时,电耗25.3kW·h/t,汽耗 原料清理筛上面壳体多开清理孔,便于清理筛网,筛 255 kg/t,溶耗0.65 kg/t,废水残溶7.33mg/kg。生 网网孔按照大豆的含杂量、含杂颗粒粒径和含水量 产的豆粕残溶245H∥kg,水分12.96%~13.08%,分 配置,基于每批次的大豆含杂量、含杂粒径和含水量 级豆粕色浅且散发香味。浸出毛油含溶25 mg/kg,脱 的不确定性,我们配置的大豆原料清理筛的处理量 胶油含溶7mg/kg,浓缩磷脂含水小于0.25%,丙酮 是额定处理量的160

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