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板坯连铸大包滑动水口液压系统改造.pdf
鞴霸 应用方法论 145 板坯连铸大包滑动水 口液压系统改造 田宝胜 八钢检修中心,新疆乌鲁木齐 830022 摘 要 本文针对八钢炼钢厂板坯连铸大包滑动水 口液压控制系统出现的问题进行分析 ,液压控制阀如果选型不当,而变得不适用 ,通过 对2#板坯连铸机改造前后作比较,正确的选用及改进 ,该系统现在工作可靠,运行平稳使用维护方便,有效避免设备-q.k身事故的发生。 关键词 板坯连铸机;滑动水订;液压阀;0型机能;Y型机能 中圈分类号 TF 文献标识码 A 文章编号 1673—9671一 2011 071—0145—02 板坯连铸机的大包滑动水口液压系统控制大包滑动水口的开启和关
闭,是连铸的关键设备,直接影响连铸生产过程的正常进行,在浇铸过
程中,油缸控制钢水从大包到中间包,并控制流速,保持中间包钢水稳
定,满足工艺生产需求,实际生产中,滑动水口开度需要经常调整,动
作比较频繁,水口开度如调整不好 ,或水口无法打开或关闭除无法浇铸
生产外 ,更严重的是在浇铸中因大包水口若不受控制关闭,将使中间包
溢钢而烧毁设备,甚至会造成重大人身设备伤亡事故发生。因此 ,大包
滑动水口液压系统的可靠运行非常重要。
1概述 八钢2样板坯连铸机2007年11月建成投产 ,大包滑动水口系统,为液
压系统控制如图l所示。 根据工艺要求特点 ,大包水口的控制要实现流速控制,即浇钢过程
中准确对水口开度进行调整 ,关闭水口过程中为防止将钢液溅出将滑板
执行机构包住,要求快速关闭。因此执行机构必须实现快进,慢进,快
回,慢回动作 ,在大包工操作平台12米9设置了手动关闭机构,实现在
断电情况下可靠关闭水口,防止钢液溢出,事故扩大化。大包水口控制
机构为液压系统,设置有两台液压泵 一开一备 向蓄能器充压,保证 ^l
工作时系统压力稳定。控制系统由6组液压阀实现。快速进退由lO通径
三位四通换向阀控制,慢速进退由6通径三位四通换向阀控制 ,手动阀
实现事故状态下的水口关闭。
2故障现象及分析 P1 注 :0型机能
2.1事故现象 图2改进前液压系统原理图 1 液压缸要装人滑动水口滑板连接槽时,慢开阀速度不稳定 ,液 2.2原因分析
压缸不能准确定位,需多次重复操作方可装人 爬行现象 。 液压系统的工作介质为水一乙二醇,控制油缸行程为170mm。液压 2 液压缸出现自动伸出、关闭现象。非操作情况下,在浇注过程 控制原理并不复杂,为常规的滑阀控制,如图2所示。液压站、控制阀
自动关闭水口造成生产停滞,钢水溢出事故。 组位于地面一层,钢包滑动水 口控制油缸位于12.9米大包平台,呈水平 3 液压胶管经常烧坏,而在线更换油缸和高压胶管时需要停泵才 放置,且处于高位。每包钢水浇铸时间一般持续40min左右,油缸缸杆
能处理。 液压站到液压缸中间液压配管没有控制球阀 影响生产的连 返回滑动水 口打开,大包钢水开浇。工艺生产要求,滑动水 口油缸在浇
续正常进行。 图1大包滑动水口液压系统原理图
146 应用方法论 科2011年赫第13期霸z^
钢期间,要随时调整滑动水 口开度,液压系统一直处于有压状态压力
16MpaJ~..力。 , 1 液压缸水平放置 ,行程较短,处于高位,缸内易存空气,由于
空气的存在,导致液压缸产生爬行现象。 2 液压系统处于16Mpa压力状态下,液压控制阀选用O型机能三位
四通阀,当三位四通O型换向阀居中位,四个油口处于断开状态,AB两
腔处于保压状态,PEI压力即液压系统压力保持16Mpa压力。液压元件设
计上讲,滑阀阀芯与阀套之间的间隙一般在0.005~0.015mm之间,但实
际上往往超过这个偏差,由于使用了O型机能的三位四通换向阀,加之
水乙二醇黏度较低,O型换向阀居中位时,导致PH介质渗入液压缸活塞
腔,液压缸有杆腔介质,由于液压缸自身的增压作用,渗回液压系统,
形成微细的差动。在液压系统处于16Mpa压力的状态下 ,这微细差动是
一 直存在的,直到液压缸活塞杆因机械限位而停止。同时,液压缸水平
放置,行程较短,处于高位,缸内易存空气 ,由于空气的存在,导致液
压缸产生爬行现象,可以断定以上两种原因都不同程度的存在,造成油 A 8
缸 自动关闭。 3 现场环境比较恶劣,浇铸过程中液压缸与液压胶管处于高温状
态,造成密封件及液压胶管材料老化、损坏,需经常更换油缸和液压胶 P 1
管。
3改进措施 注 :Y型机能 图3改进后液压系统原理图 根据滑动水 口液压控制系统的现场使用情况,结合液压原理,分析
判明,做了3方面改进,如图3所示。 4 结论 1 在液压缸的前端有杆腔和无杆腔的液压管路处增加排气装置。 改造完成后,液压控制精度高,性能稳定,液压缸动
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