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第二十三届全国尿素厂技术交流年会论文资料集 161
如何解决三胺来料对尿素装置的影响
李苏军
(重庆MDI一体化建峰项目部401221)
摘要建峰三聚氰胺装置从2007年11月25日建成投料试车以来,其进入尿素装置的物料:废
水、甲铵液以及氨水三股物料,由于双方配合不当,控制能力与认识不足、设备的承受能力有限以及工
艺设计存在缺陷等原因,使得尿素系统的控制极其被动,造成尿素装置水解电导超标、生产成本升高、
系统恶化以及系统停车等多次事故。
关键词三聚氰胺甲铵液尿素 高压甲铵泵水解系统水碳比
0 前言
重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司的第一套尿素装置,采用的是意大利斯那姆氨汽提工艺,设
计能力1750
t/d。自1993年建成投产以来,经过设备磨合,技术更新,人员技能提升等。使得这套装
置达到了良好的运行状态。建峰三聚氰胺装置从2007年11月25日建成投料试车,2008年1月8日至
9日三胺顺利完成100%及更高负荷性能测试。在此阶段以及其后的一段时间,三聚氰胺装置进入尿素
装置的物料:废水、甲铵液以及氨水三股物料,由于双方配合不当,控制能力与认识不足、设备的承受
能力有限以及工艺设计存在缺陷等原因,使得尿素系统的控制极其被动,造成尿素装置水解电导超标、
生产成本什高、系统恶化以及系统停车等多次事故。
1 三聚氰胺装置废水(工艺液)对蒸发系统、水解系统的影响及应对措施
1.1工艺介绍
蒸发系统是将来自低压系统,浓度约为69.22%尿素稀溶液经真空预浓缩器,再经过蒸发系统的两
段真空蒸发将尿素浓缩至99.7%。而抽出的水分经冷凝器冷却液化后收集到冷凝液储槽TK02中,后经
工艺冷凝液泵打入水解系统,以回收工艺冷凝液中的氨、CO:、尿素等。TK02与蒸发系统相连,其液
位起液封作用。
水解系统是用来处理来至蒸发系统、安全阀吹扫、系统有序或无序排放的工艺介质和工艺冷凝液等,
以回收工艺冷凝液中的氨与C02,减少系统物料损失,避免环境污染的重要工序。水解系统正常处理量
为43.7讹,设计最大处理量为48t/h,而含有氨、尿素及甲铵的三聚氰胺装置的废水,经管线首先进入
尿素装置的工艺冷凝液储槽TK02,再与来自蒸发系统的工艺冷凝液混合后一同进入水解系统,其正常
t/h-~20
输送量约为16 t/h。工艺流程图如下图l所示:
图1工艺流程图
第二十三届全国尿素厂技术交流年会论文资料集 162
1.2对尿素装置的影响
(1)输送时间集中且输送流量不稳定,造成TK02液位不好控制,时高时低。易造成TK02溢流
或拉空,引起环境污染或蒸发系统破真空转循环。
(2)其组分为氨、甲铵以及尿素,浓度较高,随尿素装置工艺液进入水解系统后,易造成水解电
导超标,转循环,使得系统能耗增加。
(3)输送的废水组分变化大,尤其在三胺冲真空过后,不仅输送流量增大,同时,其物料组份中
氨浓度偏高,造成水解控制困难,甚至电导超标。
(4)水解系统的整体负荷增加,不仅表现在流量上,由43.7t/h,增加到59t/h。其次是水解处理
料中组份浓较高。这样使得水解系统所需蒸汽量增加,对水解系统运行机泵P14、P15也提出了更高要
求。水解器给料泵P15电流由原来的188.5A涨到209A~225A,使得300P15长期在高电流状况下运
行,对电机寿命影响较大。同时,300P15震动因此加剧。
1.3更新与应对措施
(1)协调好两个单位的关系,让三胺在输送工艺液时保持物料组份与量的基本稳定。在特殊情况
下,如冲洗真空过后主动告知尿素运行人员,尿素人员则适当地增加水解蒸汽量,并根据水解系统温度、
电导的变化及时调整水解负荷。
(2)由于水解负荷发生了较大变化(47t/h增长到54.5~57t/h),原来采用普通浮阀塔的精馏塔已
经满足不了两套装置的处理量,为此,我厂对精馏塔进行了改造,将原来的Fl型普通浮阀塔板改为由
t/h。
河北工大设计制造的高效塔CTST高效塔盘,该塔盘的处理量最高可到达66
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