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【毕业论文】高硫煤焦化过程气体返回耦合脱硫实验研究.doc
高硫煤焦化过程气体返回耦合脱硫实验研究
摘 要:通过模拟工业焦化过程,针对一种高硫煤考察了不同气体种类、气体流量及加热速率下,气体返回焦化过程
对固体产物焦炭中硫含量变化及气相中H2S气体逸出行为的影响. 结果表明,焦化过程中通入H2, CH
4和N2气体可以
抑制热解气中的硫在逸出过程中返回到固体焦炭中,H2达到的焦炭脱硫量最大,其次是CH4和N2;气相中硫逸出行
为表明,煤热解第一高峰阶段也是硫析出时的高峰阶段,800℃后均可达到总析出硫量的90%;增大气体流量、减小
加热速率有利于使硫向气相转移,从而使固体焦炭中的硫分配降低;固体焦炭中硫含量变化亦表明,H2 气氛下脱硫
效果较佳,在空塔速度0.8, 1.3, 2.1 mm/s和3.0, 1.5℃/min两种加热速率下可使焦炭中硫含量分别降低0.36%~0.39%
和0.46%~0.56%.
1 前 言
炼焦是典型的煤炭热解解耦过程,随着热解过程的
进行,煤中含硫官能团经过反应、扩散等步骤,分配在
热解气、液体焦油和固体焦炭三相中. 由于焦炉煤气中
通常含有55%~60%的H2,因此可以用作固体产物焦炭
加氢脱硫的还原剂. Sugawara 等[1]对几种次烟煤和烟煤
进行常压快速热解表明,煤加氢快速热解能够促进有机
硫逸出到气相和焦油中. 此外,Breakman-Danbeux等[2]
在模拟焦炉气气氛下考察了焦炉气组分对煤加氢热解
产品收率及半焦特性的影响,结果证实了用焦炉煤气替
代纯氢的可行性. 廖洪强等[3?5]也采用焦炉煤气对煤的
加氢热解特性进行了研究,结果表明用焦炉煤气代替纯
氢进行加氢热解切实可行且具有相当优越性. 他们对兖
州高硫煤在焦炉气、合成气和氢气下分别进行热解,并
对脱硫效果进行了详细的分析比较,证明单位半焦中硫
含量明显降低. 王光辉等[6]用焦炉净煤气作为脱硫剂,
发现在脱硫过程中添加适量的碱性物质氢氧化钾可以
强化焦炉煤气与煤共热解脱硫的效果.
但以上的研究都没有形成一定工艺路线. 刘军利
等[7,8]根据煤热解阶段的特征及产物间的化学反应特性,
提出在焦化过程中将经过脱硫处理后的洁净焦炉煤气
部分返回焦炉炭化室,可以使炼焦前期热解气体产物与
炼焦固体产物热焦炭进行耦合反应,从而达到焦炭加氢
脱硫的目的. 同时提出了焦化过程部分焦炉煤气返回焦
炭脱硫的工艺构想及技术原理,并从热力学、动力学及工程实施可行性上进行了初步研究,取得了一定的成果.
但已有的研究结果多数是在快速热解或几克级实验量
的条件下得到的,并不能较真实地模拟实际焦化过程中
煤炭加氢热解脱硫行为. 本工作基于焦化过程部分煤气
返回焦炭脱硫的技术原理,采用一种高硫煤,以500 g
级实验量通过模拟工业焦化过程,考察不同气体种类、
气体流量及加热速率对固体产物焦炭中硫脱除效果及
气相中H2S气体逸出行为的影响,为该工艺进一步实验
放大及工业应用提供基础.
2 实 验
2.1 实验原料
实验原料采用宝钢集团焦化厂配煤用高硫煤,90%
粒度3 mm,原料煤组成分析结果见表1. 每次实验用
煤量均为500 g,炉内煤料呈自然堆积状态.
2.2 实验装置及样品制备方法
实验装置如图1所示. 将煤料置于内径70 mm的氧
化铝管中,放入井式加热炉内程序控制炉壁温度进行升
温加热,煤料高度约180 mm. 气体经过流量控制柜由
外径10 mm的氧化铝管从煤料底部通入,进气管没入
煤料底部中心位置约20 mm. 全程通气至结束温度后停
止通气,通气量分别为200, 300和500 mL/min(空塔速
度分别约为0.8, 1.3和2.1 mm/s),所产生的热解气体由
顶部排出,H2S气体检测管(北京北苑分析仪器厂,准确
度±10 mg/m
3
)检测气态产物中H2S浓度,湿式流量计测
量出口气体累计流量. 实验结束后,自然冷却炉内焦柱. 为使每个实验水平的取样位置保持一致,沿顶面方向距
焦柱底面每隔40 mm处的2个水平截面圆上制备样品.
在每个焦柱水平截面圆上,从边缘起沿半径向圆心方向
分别再制取2个体积约1 000 mm
3的样品,将所得到的
4个样品一起研磨成粉末,利用碳硫仪(CS-344,LECOCS分析仪,准确度±0.001%)测定原料煤及焦炭样品中
硫含量. 为减小测量误差,在每个焦柱截面圆上每隔
120
o圆心角制取一组上述位置处的平行样,最后取其平
均值作为一个实验水平下的焦炭中硫含量.
粉煤气化工艺中酸性气体脱除方案的选择
摘 要: 通 过对 M D E A 工艺 及 低温甲 醇 洗工艺 2 种方案在气体净化度、 溶液循环量 、 溶剂损耗、 流程
匹 配 性、 能 耗 及投资 费 用等 方面的比
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