近代铝电解技术高效节能的探讨教材.pptVIP

近代铝电解技术高效节能的探讨教材.ppt

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降低阳极气泡诱发电压0.25V既能节电又能提高效率 美铝研究所的王相文等测量了阳极开槽设计对气泡电压的影响,他们发现由不开槽阳极的0.24V降低到开槽阳极的0.08V。我国天泰发明了穿孔阳极,气泡过电压大幅度降低。 G.Bearne[25]等人发现气泡电压与阳极宽度有关,因此,可以肯定气泡释放的强度取决于阳极宽度(也就是窄阳极最有利于气泡的释放),所以,采用窄阳极并在阳极纵向开槽对释放气泡是十分有利的。气泡覆盖率的计算表明对于不带槽的普通阳极而言,覆盖率为37%到58%,而对于带槽阳极是20%到40%。 气泡诱发电压 Bayer[12]的研究指出,阳极的几何尺寸对气泡的行为和电解槽性能指标是有影响的,以AP30为例,工厂为了简化操作,将两个阳极合并使用一个铝导杆连接,而且将两个阳极之间的缝隙用阳极糊填死形成一个大阳极,令人遗憾的是:阳极的噪声增加了两倍,电流效率几乎下降了4%。 海德鲁B.P.Moxnes等人[13]的报告也有类似的结论,他们把一个阳极劈成两半,其结果大大的降低了阳极的噪声。 气泡诱发过电压 R.Dorin进行了ACD对电压的影响,设定ACD为20mm,将阳极倾斜置于0o,5o和48o,而阴极为5o。将试样置于平放时(即0o),电压的变化从100到300mV,阳极倾斜度为48o时电压为80mV。试验表明,将阳极和阴极同时倾斜时,释放出的是小气泡。 国内几个铝厂的调查(个人见解) 山东某厂:400KA槽中有三分之一槽采用石墨化阴极(平底),电流430KA,3.92V,电流效率:略高于92%;另外2/3槽采用高低快阴极,效率较低。300KA槽,4.05V/91% 山东某厂:240KA槽有75台槽高低块,3.79V,90%。过去用进口氧化铝时,平底槽效率曾达 93.5%和4.15V。现在全厂平底槽用进口矿石生产的氧化铝,不含Li和K,电压小于4.0V,效率90%,过热度10度。 河南某厂:350KA槽因实施峰谷电价,电流在350KA至370KA间变化,2月份3.955V,90%效率。400KA系列大修槽全部采用异型阴极。效率不如350KA槽。 湖南某厂:平底阴极也能实现3.84V的平均电压,如果电流效率能达到91%,其直流电耗可以达到12580kwh/t,如果效率提高到92%,直流电耗小于12500kwh/t。 国内几个铝厂的调查(个人见解) 河南某厂:320KA槽,电流335KA,3.9V,91%效率,电解质温度非常低,氧化铝中含有大量Li和K;过去用进口氧化铝时,效率曾达到93-94%。400KA槽虽稳定,但效率上不去,不如320KA槽,3.845V,效率约90-91%,认为太稳定影响氧化铝分散和快速溶解。 河南某厂:300KA槽,石墨化阴极,原来效率93%,4.15V,现在电压3.95V,效率91%,电解质中Li和K含量大约5%,不好操作。400 KA系列操作难度大,效率不高,换阳极时,铝导杆与母线间“放炮”。 河南某厂280KA槽,利用大修槽改成新型阴极,电流上升到296KA,槽电压:3.7V(平均3.73V)可以稳定的拿到12300kwh/t,这个数据基本代表了当前国内的较好水平。 讨论 有侧部内保温的电解槽(特别是300KA或以上)利用降低ACD,达到3.7-3.75V的槽电压是可以把电耗降低到12300kwh/t左右的,12000kwh/t的实施的难度较大? 新型阴极槽必须研究我国采用什么成分的电解质能达到节能高效,要寻求低电压下的高效率的工艺控制技术,但现在新型阴极的最佳形式还在摸索中。我不赞成比赛低电压 寻求降低阳极气泡过电压的途径,既降低电耗又提高效率 改进阴极材料与结构也是降低电耗和提高效率的途径之一 阳极电流密度应向0.8A/cm2或以上靠拢,以便提高电流效率和降低成本 提高氧化铝质量,减少细粉含量和降低Li和K的杂质含量 对电解铝节电和提高效率具有重要的作用 提高阳极质量和开发降低气泡过电压的新型阳极是必要的。 * 近代铝电解技术节能与高效 姚 世 焕 E mail:yao_shihuan@126.com 手机 铝电解几个主要名词 直流电耗(kwh/t)=298 0×槽平均电压(V) / 电流效率( ?) 公式表明:电压越低直流电耗越低,电流效率越高直流电耗越低 因此节能的途径是降低槽电压和提高电流效率,每降低0.1V可 以节约电耗320kwh/t,而每提高电流效率1%,可节电140kwh/t 炭阳极到阴极(铝液表面)的距离简称极距(ACD),这是电解铝所必需有的空间,一般ACD为3.5-5cm,因此这个空间所占 的电压约为1.05-1.5V(平均每cm极距=0.3V),也就是如果把极距

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