A气田处理厂缓蚀剂乳化的分析.docVIP

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第33卷增刊1  腐蚀与防护  V01.33  Supplement 1 2012年7月 CORROSION&PROTECTION July 2012 A气田处理厂缓蚀剂乳化分析 上官昌淮1.一。杜磊1.一,曹晓燕1,一,李林辉12。陈勇彬L2 (1.中国石油工程设计有限公司西南公分司,成都610017; 2.中国石油天然气集团公司石油管工程重点实验室四川研究室,成都610017) 摘要:针对A气田处理厂分离器出现乳化、分离效率下降以及乙二醇回收困难的问题,通过不同试剂混合振荡的 方法,研究了A气田两个区块现场采集试样的配伍性。结果表明,产生分离器乳化、分离效率和乙二醇回收困难是 由于工艺流程的变化以及A_2区块的L--醇产生了污染,因此化学试剂在现场使用时应建立一套完善和严格化学 试剂实验室测试和现场评估方法,并严格控制化学试剂的质量,最终保证油气田的生产安全。 关键词:缓蚀剂;乳化;乙二醇;配伍性;天然气 中图分类号:TGl74.42 文献标识码:A 文章编号:1005—748X(2012)增1-0265-04 随着全球工业化进程的加速,能源成为了制约  C02含量0.59%~1.18%,平均0.766%,氯离子含 经济发展的核心所在,由于替代能源进展缓慢,持续 量为125 333.3 mgL_1集输管道运行温度35~ 的能源需求加快了高含HzS、CQ、C1一等恶劣环境 下油气资源的开发进度。输送流体中由于HzS、 CQ、水和固体杂质颗粒等共混物,造成管线内部腐 蚀较为复杂,其腐蚀呈现的类型大概有:COz造成 的均匀腐蚀、HzS引起的硫化物应力开裂、氯离子 引发的应力腐蚀开裂、固体杂质造成的磨损腐蚀。 加注缓蚀剂技术作为一种经济、有效、操作简便的防 腐技术,在石油天然气行业中得到了广泛运用,但是 缓蚀剂在现场使用前都要经过严格的室内腐蚀试 验,进行性能评价,同时需要根据缓蚀剂产品的性能 初步确定出缓蚀剂的缓蚀效果、溶解性、配伍性、加 注浓度及加注量,同时缓蚀剂运用与现场后,还宜根 据室内性能评价以及后续的腐蚀监测结果进行相应 的调整缓蚀剂加注量。本工作以A气田缓蚀剂加注 后,其天然气处理厂内分离器出现乳化、乙二醇回收 困难为例,分析探讨了缓蚀剂与凝析油、气田水以及 气田加注的乙二醇的配伍性问题,最终解决了A气 田天然气处理厂乳化以及乙二醇回收困难的问题。 1研究背景 根据《A气田采方案及指标预测》参数,A气田 包括A-1区块和A-2区块。A.1区块C02含量为 0.13%~1.69%,集输管道运行温度≤55,氯离 45,因此A-1区块和A-2区块均属于CQ中度腐 蚀气田,且气田水属于高矿化度、高含氯离子型,在 该条件下极易产生局部腐蚀和局部腐蚀,因此在设 计时在集气干线和采气支线材质推荐采用了碳钢, 同时管线在预膜后再加注缓蚀剂进行联合保护,A- 1区块投产运行后,在管线上连续加注缓蚀剂和乙 二醇。A_l区块投产后A_2区块投产,并在A-2区 块加注缓蚀剂和乙二醇,A.2区块投产后在A气田处 理厂内的三相分离器出现了乳化和乙二醇回收困难, 因而重新对加注缓蚀剂的配伍性进行了评估分析。 2试验 2.1试剂及仪器 试剂或材料:A-l区块现场采集的凝析油Y1、气 田水S1、缓蚀剂H1、乙二醇C1。A_2区块现场采集 的凝析油Y2、气田水S2、缓蚀剂H2、乙二醇C2。 仪器:比色管、相机、量筒、移液管、玻璃恒温水 浴(控温精度为士1)。 2.2配伍性研究过程 首先对A'1区块现场采集的凝析油Y1和气田 水s1分别与缓蚀剂H1、乙二醇C1按照A_1区块 现场混合比例进行混合,混合后置于恒温水浴中恒 温30 min,恒温后取出盛放有混合液的比色管上下 子含量为116 800~125 200 mgL一;A-2区块 振动200次,后再放入水浴中静置,拍照并观察混合 液的分层及乳化程度。其次,对外2区块现场采集 通讯作者:上官昌淮(1984一),男,福建长汀人,工程师, 硕士,主要从事油气田材料腐蚀与防护工作,电话:(028)的凝析油Y2、气田水S2、缓蚀剂H2、乙二醇C2按 照上述A_1区块的步骤进行同样的混合振荡试验。 t官昌淮等A气口nmr缓蚀剂乳化分析 2 3 4 5 6 7 8 9 m i j j j j 最后,对A_1区块和A_l区块现场采集的凝析油、 气田水’缓蚀剂、乙二醇进行混合恒温振荡,并拍照、 观察混合赦的分层及乳化程度,具体试验方案见 表1。 3结果与讨论 由图1可以知道,A‘l区块试验组1和试验组3 混合恒温振荡后,不产生泡沫迅速分层,静置未出现 乳化,界面较为清晰.如图1(a)和(b),加有缓蚀剂 后的混合液在恒温震荡后,出现一层乳白色的中

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