- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
浅谈5GMG201E1交流牵引发电机检修工艺.doc
浅谈5GMG201E1交流牵引发电机检修工艺
【摘 要】HXN5机车二年检及六年检工作是我公司近年的重大项目,其关键部件的检修更是重中之重,本文就HXN5机车新型牵引发电机的检修工艺进行介绍,主要从滑环检修工艺、电机解体及组装工艺、辅发定子引出线改造工艺、辅发定子引出线更换工艺、转子螺孔镶套工艺、端盖裂纹修复工艺、绝缘处理工艺等7个方面来阐述。
【关键词】5GMG201E1主辅发电机;检修工艺;故障处理
5GMG201E1型同步牵引发电机应用于HXN5型内燃机车,每台机车配备一台该型电机。牵引发电机采用的是凸极转子的同步发电机,与辅助发电机同轴,相当于一个机座内有4个电机,结构复杂。辅发定子为内定子形式,在辅发转子内部,通过止口与端盖联接固定。辅发定子有三套独立绕组:电池绕组、励磁绕组、风机绕组,分别为蓄电池充电器、主发电机励磁电路、冷却风机等供电。牵引发电机为卧式单轴承结构的三相凸极式同步发电机,星型连接,转子级数为10。其中,主发电机结构与东风系列机车主发电机结构一样,也是由定子(定子铁芯、定子三相星型连接绕组和机座)、转子(凸极式转子铁芯、转子绕组、转轴)、端盖、轴承盖等组成。主、辅发电机与滑环位于轴承两端,与一般同步主发电机不同,滑环材质也与一般国产同步发电机不同,为钢性材质。
由于其结构的复杂性及特殊性,给检修带来了极大的困难,不仅是特殊故障难以排除,就是常规的检修项点也难以完成。下面根据检修经验对该型主辅发电机检修工艺予以阐述。
1 滑环检修工艺
滑环故障是该型电机的主要故障之一,主要现象有盘片松动及烧损、变色、锈蚀。轻微变色及锈蚀可进行打磨处理。其他则需更换滑环。滑环组装与转轴之间采用过盈配合连接,钢质滑环和滑环毂之间的绝缘采用浇铸式,有别于传统工艺,因此设计滑环的更换工装是难点。
经过对滑环结构及安装方式的研究,设计并制作滑环拔出器(该工装荣获国家专利授权,专利号为ZL201220309743.3)。该拔出器包括千斤顶油缸和千斤顶推力杆,千斤顶推力杆置于千斤顶油缸内,固定套一侧突出端与千斤顶油缸固定连接,另一侧与联接盘固定连接,假轴穿过固定套与联接盘置于千斤顶推力杆的中心孔内,双头螺杆固定连接在联接盘上,固定套一侧与千斤顶油缸外侧都设有螺纹,固定套通过螺纹与千斤顶油缸固定连接,固定套通过螺母与联接盘固定连接,双头螺杆通过螺孔与联接盘固定连接,假轴不带螺纹的一端置于千斤顶推力杆的中心孔内,带螺纹的一端固定连接在滑环固定轴的中心孔内,该拔出器使滑环各个方向受力均匀,启动油泵加压,直至将滑环拔出,规定压力不能超过60Mpa。滑环安装采用热套,根据滑环材质及配合过盈量,计算算加热温度及时间,确定加热温度为165±5℃,时间为4h。
2 解体及组装工艺
(注:1、吊具焊接架,2、焊接块, 3、筋板一,4、筋板二,5、筋板三,6、吊攀一,7、吊攀二,8、加强板,9、卸扣,10、钢丝绳,21、螺栓,)
电机检修第一步就是解体,根据经验,确定主辅发电机定、转子分离方式为横抽。根据电机结构特点及重量,设计并制作转子横吊工装,工装主视图见图1,侧视图见图2。在电机转子上安装横吊工装,拆除滑环、刷架、防尘盖,拆除轴承室与端盖紧固螺栓,利用工艺孔将转子顶出,松动后再利用转子横吊工装将定、转子分离。采用同样的方法对电机进行组装。
3 辅发定子引出线改造工艺
辅发定子引出线故障是5GMG201E1型主发电机的主要故障,约占故障总数的80%以上。由于原设计与工艺的缺陷,导致引出线经常发生接磨而导致烧损,辅发定子引出线共包含有T20、T23、T22、T21、T30、T31、32、T33、T43、T42、T41共计11根电缆。每组电缆分别绑在端盖的蚂蟥钉上,电缆绑扎处常发生接磨。为了解决这一问题,经过不断实验,摸索出以下引出线的改造工艺。
每根电缆外包自卷编织套管,每根电缆单独外包,热熔固定套管两端,保证不散股。在固定套管两端用倒齿式尼龙扎带固定,用丙烯酸胶粘玻璃丝带在开口自卷编织套管两端绑扎3圈,将电缆按沿引出方向排列整齐,根据绑扎处电缆与蚂蟥钉之间间隙大小,将聚砜毡自卷后用玻璃丝带半叠包固定在蚂蟥钉上;若绑扎处电缆与蚂蟥钉间无需垫聚砜毡,则蚂蟥钉上应套自卷编织套管;使用玻璃丝带将电缆对角绑扎在蚂蟥钉上,共绑扎3次,电缆交叉处也需用玻璃丝带对角绑扎共3次,每次打结扣并拉紧,在绑扎处刷风干漆固化。
4 辅发定子引出线更换工艺
若辅发定子引出线烧损或磨损严重,则需更换引出线。我们采用的是钎焊。焊接的电压、热量调节以及焊材的选择十分重要,温度适宜才能在熔化焊材的基础上不损伤引出线焊接部位,焊接参数为:电流档90,时间档15,压力0.3MPa,焊材为银铜
文档评论(0)