- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
水泵振动分析及处理.doc
水泵振动分析及处理
摘 要: 以某热电公司脱硫系统3号浆液循环泵组振动大的分析和处理为例,探索引起水泵振动大的原因和处理对策,促使设备稳定运行以保证发电厂生产的安全稳定。
关键词:振动 原因分析 处理对策
中图分类号:TK284.9 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2015)07-0324-02
引言
某公司脱硫系统1号吸收塔3号浆液循环泵组(设备构成情况见图1)振动大的问题,3年来一直是某公司设备治理面临的难题之一。于是成立专门的课题组,对浆液循环泵组的振动情况进行全面检测和处理,成功解决了该泵组振动大的问题。
一、设备振动故障处理情况
1.修前检测,初查振动原因
首先,对电机、减速机及水泵基础进行检查,排除了因基础浇灌质量差,台板固定不牢,引起共振使设备振动的可能性。
然后,对电机、减速机地脚垫片紧密程度进行检验。减速机地脚垫片数量远多余3片,用塞尺测量地脚垫片间隙,地脚螺栓处垫片0.05mm塞片不入,间隙符合要求;电机地脚垫片较少较大,地脚螺栓处垫片0.05mm塞片不入,间隙符合要求,排除了设备地脚未垫实引发设备振动的可能性。
最后,测量电机传动端晃度及瓢偏。因电机和减速机间的1号联轴器处于未连接状态,用百分表法测量电机驱动端轴的晃度和瓢偏,如下:
电机传动端联轴器径向晃度0.07mm,端面瓢偏0.06mm;发电机轴端(不装联轴器)晃度0.02mm;电机联轴器与轴中心偏差0.05mm。
大型高速泵联轴器瓢偏和晃度均应小于0.06mm,因此电机联轴器径向晃度超标;电机与联轴器不同心度为0.05mm。为更好掌握振动原始状态,对不合格联轴器暂未做处理。
2.电机空转,掌握电机振动情况
电机空转检测电机传动端、自由端轴承振动,轴承垂直、轴向、水平三向振动值均小于0.02mm,未见异常;检测电机地脚振动,②③④脚垂直振动值0.02mm,而地脚①垂直振动值达到0.04mm,考虑到更好掌握设备修前状态,暂未对该脚振动进行处理。
除地脚①振动超标外,电机其他振动参数正常,分析认为地脚①振动由垫片不良引起,电机运行状态正常。
3.电机带减速机运转,检测轴承振动
减速机与电机按电机联轴器找中心后进行试运,并对各个轴承进行振动检测。
由上表得知,带减速机后,电动机传动端轴承垂直和水平振动增大并超过0.05mm;减速机电机端垂直、轴向、水平振动均严重超标,轴向振动明显,由此推测减速机故障是引起泵组振动的主要原因。
4.检查减速机,处理不合格部件
电机停运后,对减速机进行解体检查。
4.1宏观检查
减速机地脚垫片达14片(技术标准不超过3片),各垫片大小相差较大,且多有卷边现象,不符合技术要求;盘动转子,对减速机轴承、齿轮等关键部件进行宏观检测,齿轮轻微磨损,但磨损量在合格范围内,未发现其他异常。
4.2精细测量
减速机电机端联轴器瓢偏值0.03mm,晃度值0.02mm,轴串动量0.70mm
减速机泵端联轴器瓢偏值0.03mm,晃度值0.02mm, 轴串动量0.55mm
由测量结果可知,减速机两轴联轴器瓢偏和晃度在允许范围内;减速机电机端轴串动量0.70mm,严重超标(技术要求:减速机轴串动量〈0.50毫米)。
4.3处理方法
(1)在减速机电机端自由端轴承外圈加厚度为0.20毫米不锈钢垫片,调整减速机电机端轴串量为0.50毫米;
(2)用1.90mm厚垫片替换减速机地脚原多个薄垫片,减少各地脚垫片数;
(3)对电机与减速机配合联轴器圆周及端面进行车削处理。
车削后电机联轴器径向晃度0.03mm,达到标准;电机传动端联轴器端面瓢偏值0.15mm,仍然超出标准范围。考虑到两联轴器间装有弹性补偿片,可对联轴器瓢偏量进行补偿,对不合格联轴器做让步处理。
5.电机带减速机运转,复查轴承振动情况
电机与减速机按电机联轴器找中心后,再次对电机、减速机进行空转检测,轴承振动情况如下:
比较表1与表2,各轴承振动得以有效改善,特别是减速机电机端轴向振动值由0.14mm降至0.05mm,减速机泵端轴向振动由0.12mm降至0.052mm。
6.试运转,检查泵组整体振动情况
以泵为基准,减速机与水泵按联轴器找中心,电机与减速机按联轴器找中心后进行带负荷测试,对水泵、减速机、电机振动轴承振动情况如下:
由表3可知,各轴承振动均低于0.05mm,达到预期目标,成功消除浆液循环泵振动。
二、振动原因分析及处理
1.综合振动消除过程,总结主要问题
1.1浆液循环泵组振动值超标
由表1数据可知,浆液循环泵组在检修前,减速
原创力文档


文档评论(0)