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浅谈南阳热电发电机氢系统泄露的查找与应对
【摘要】发电机氢系统泄露,带来运行费用增加,对机组的安全运行带来隐患。本文从泄露的查找入手,针对出现这些泄漏点进行现象总结,调查分析,最后结合实际作出应对方案。
【关键字】氢系统;泄露;查找;措施
一、系统概述
南阳热电有限责任公司1,2号发电机是哈尔滨电机厂股份有限公司生产的QFSN3-210-2型三相隐极式同步发电机。发电机主要由定子、转子、端盖及轴承、氢气冷却器、冷却器罩、出线盒油密封装置、座板、刷架、隔音罩等部件组成。冷却方式为“水-氢-氢”,定子绕组及连接线、出线瓷套管为水冷,转子绕组、定子铁心及端部结构件为氢冷。氢气由装在转子两端的桨式风扇强制循环,并通过设置在定子机座两端(四角)的氢气冷却器进行冷却。
二、故障现象
#2发电机漏氢试验结果11.17m3/d,大于8.5m3/d的合格标准,随即开始进行#2发电机氢系统漏点的查找。
三、漏点分析
发电机漏氢的途径,归纳起来有两种:一、外漏,即漏到大气中;二、内漏,即漏到发电机油水系统中。前者可以通过各种检漏方法找到漏点加以消除,如发电机端盖、出线罩、发电机机座、氢气管路系统、测量元件等处的漏氢;后者如氢气通过密封瓦漏入密封油系统,氢气漏人内冷水、氢气冷却水系统中等,基本属于“暗漏”,漏点位置不明,检查处理较为复杂,且处理时间较长。
四、现场查找情况
外漏:
针对可能出现的泄漏点进行排查,使用“便携漏氢监测仪”重点检查氢气管路系统的阀门、法兰等易出现的外漏点,以及以往出现过的漏点。
共查出:1、氢气纯度仪入口二次门门杆处漏氢;处理:紧固门套。2、XFG-1F型吸附式氢气干燥器A塔下进氢管道弯头处漏氢;处理:退出并置换氢气干燥器,拆除A塔下进氢管道弯头,进行金相分析和补焊研磨处理后回装。3、XFG-1F型吸附式氢气干燥器置换入口门门杆处漏氢;处理:退出并置换氢气干燥器,更换置换入口门。4、汽端回油漏氢测点处漏氢;处理:关闭汽端回油漏氢测点入口门,更换测点。处理完上述漏点后,进行发电机漏氢试验结果为10.21m3/d,漏氢量仍然偏大。
内漏:
内漏查找重点:阀门内漏造成排空(机房顶部排大气)管道漏氢或排污管道漏氢;氢气通过密封瓦漏入密封油系统;氢气漏入内冷水;氢气漏入氢气冷却水系统。
1、关闭氢气纯度仪后通过测量机组氢系统排空(机房顶部排大气)管道出口处的氢气含量基本为零;测量机组氢系统排污管道出口处(排污门为常关门)的氢气含量基本为零。从而排除了氢系统阀门内漏造成的漏氢。2、检查发电机密封油系统运行正常,油氢差压0.05MPa,空、氢侧密封油差压50mmH2O。测量机组密封油防爆风机与主油箱排烟风机出口处氢气含量为零,从而排除了氢气通过密封瓦漏入密封油系统造成的漏氢。3、检查发电机定子冷却水系统运行正常。定子进水压力0.2~0.25MPa,定子通水流量35t/h。测量机组内冷水箱顶部放空气门处的氢气含量为少量(便携漏氢监测仪指示40左右),内冷水箱内冷水中含氢量超过3%时,检查定子绕组各线棒的温度正常,机内无水排出。从而排除了氢气漏入内冷水造成的漏氢。
停机后检查:
排氢后,风压试验漏量最大为19.25m3/d。
在停机后,随即进行了氢气系统的全面排查,重点为运行中不能检查到的或不能处理的部位,如发电机套管、发电机母线处的法兰等部位。
1、解列氢气冷却器,对氢气冷却器进行查漏,未发现氢气冷却器漏氢。2、励端回油漏氢测点处漏氢。处理:关闭励端回油漏氢测点入口门,更换测点。3、发电机定子引出线封母B相漏氢。处理:置换氢气后,拆开封母B相外壳,对出线套管法兰与套管台板的结合面进行紧固密封处理。停机后对#1发电机定子引出线封母B相处检查,也发现同#2发电机定子引出线封母B相处相同的漏点。4、发电机本体南侧测温元件接线柱板及压接螺栓漏氢。处理:紧固压接螺栓。
至此,对于#2发电机漏氢排查结束,随后进行发电机漏氢试验结果为1.32m3/d,达到优秀标准。
五、应对措施
为确保发电机氢系统安全运行,对于发电机大、小检修中氢系统的维护检修应作为重点项目进行。
1.机壳结合面。机壳结合面主要包括:端盖与机座的结合面、上下端盖的结合面、固定端盖的螺孔、出线套管法兰与套管台板的结合面及进出风温度计的结合面。
2.密封油系统
(1)密封瓦座与端盖的垂直结合面。上、下半端盖组装时,接缝应对齐,防止由于错口使密封垫受力不均。安装后割齐,使装配密封瓦座后此处接合严密不漏。(2)严格执行压差阀及平衡阀的检修工艺,做好调试工作,保证空侧油压高于机内氢压0.05MPa左右,并使氢侧油压能跟踪空侧油压变化,尽量保
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