火运煤皮带取样替代车皮取样的实践.docVIP

火运煤皮带取样替代车皮取样的实践.doc

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火运煤皮带取样替代车皮取样的实践   【摘要】介绍销售精煤装车采样时,以皮带取样替代煤车顶部取样的实践经验,并对皮带取样中存在的问题进行分析、解决,确定皮带取样能替代车皮取样,改变传统取样模式。   前言   平煤股份七星选煤厂位于平顶山市区西约4公里处,南与生态园毗邻,是由原煤炭部平顶山选煤设计院设计,处理能力为90万吨/年的矿井型冶炼选煤厂,主要采用跳汰―直接浮选工艺,煤泥水处理系统采用浓缩―压滤工艺,于1995年6月正式投产,服务年限为50年。1996年5月开工补建了能力为每年60万吨的外来煤系统。为适应集团战略发展的需要,选煤厂于2007年元月份进行技改,新建一套处理能力为150万吨的重介分选系统,采用脱泥无压三产品旋流器与直接浮选工艺,同时按300万吨的能力完善原煤受煤准备与储存、精煤的储装运系统、完善煤泥水处理系统。技改后入洗能力达到300万吨/年,现已达到270万吨/年,成为了集团1/3冶炼焦煤基地,产品结构更趋合理,经济效益、社会效益更加显著。我厂销售精煤都是以火运形式送出,而对销售精煤的采样一直都是在火车顶部进行,采取一批煤样需提着采样桶折返车皮,劳动强度大。遇到恶劣天气,如刮风、下雨或雪天,安全问题更为严重,极易发生安全事故,影响生产。根据国标475-2008《商品煤样采取方法》中有关规定,我们探索在皮带煤流中取样能替代车皮取样,通过大量实践取得了成功,但在试验过程中也出现了一些不足之处及亟需解决的问题。   1、火运煤采样方法选择   多年来,七星选煤厂化验车间取样工对火车装运精煤采样,一直都是手拎采样桶和铁锹在火车上爬上爬下往复操作。选煤厂每日销售精煤5000余吨,按规定取样工每日需采样近2700kg,样量大,操作中连续负重在车皮上行走,增加了工人劳动强度,在工作过程中,有可能部分职工责任心不强,疲劳作业,从而形成事故隐患,导致车皮取样时出现安全事故。   选择合理的原煤采样方式,杜绝安全事故迫在眉睫。我们通过对国标475―2008《商品煤样采取方法》中有关规定的学习,了解到从皮带煤流中取样操作简便、安全易行,于是决定用皮带取样替代车皮取样。   2、皮带取样替代车皮取样实践及问题处理   2.1可行性分析   国标475―2008《商品煤样采取方法》中对煤流中采样有明确规定,证明煤流中取样替代车皮取样理论上是可行的。并且,煤流中取样可直接把采取试样放入地上摆放的盛样器皿中,减少携带煤样上下车皮的繁重负担,更方便操作。   2.2实践中问题及处理   2.2.1制度不完善,操作不熟炼   由于岗位操作规程不健全,操作时,难免个别人会违章作业,影响样品的真实性。加之采样方法的改变使部分取样工对皮带取样技术应用不熟炼,取样时不能将皮带流中煤层断面取完整,造成煤样结果偏差大。对此,我们通过健全制度,加强取样过程监督,规范操作。对取样工进行专业知识培训、岗位练兵、老师带徒等活动,促使其尽快熟练掌握操作技能,收效显著。   2.2.2皮带转速超标   国标要求移动煤流上人工铲取煤样,皮带移动速度不超过,实际生产中皮带移动速度为1.7米/秒,皮带转速快,不符合国标要求。由质检中心领导与洗煤厂领导协调,及时安排维修人员对皮带转速进行调整,技术人员跟踪测试转速,经过几个班的调校,皮带转速控制到了1.5米/秒。   2.2.3安全防护设施不力   皮带取样处无安全防护栏,构成操作过程不安全因素,极易发生事故,影响生产。因此,我们积极采取补救措施,在皮带机取样处安装防护栏杆,消除事故隐患,为安全操作提供保障。   2.2.4皮带取样替代车皮取样实验   仅从理论上分析,以皮带取样替代车皮取样是可行的,但仍需试验验证其采样结果是否在允许误差范围内,只有理论与实际相符,皮带取样替代车皮取样才能正式使用。我们派技术人员与取样段配合,从皮带和车皮上按规定点数和量采样,做精密度和对比性试验,以科学、严谨的化验检测数据对其合理性进行论证,为皮带取样投入正常使用提供依据。   2.2.4.1子样精密度实验   对于我厂实际装车情况,每批煤最多25节车皮(1800吨),干基灰分Ad约为9%―11%,精煤标称最大粒度为50mm,以1600吨位一个采样单元,所以每个采样单元子样数n==21个,最少子样量=0.06×50=3kg,最少总样量3×21=63kg,符,合总样量不少于60kg的规定。   核对采样精密度,利用双倍子样数双份采样法。具体方法是,将该批煤分成10个采样单元。对每一采样单元,进行双倍子样数双份采样法,即将21×1/10×2=5个子样分别放入A/B2个采样桶中,每个采样桶采到3个子样,依次进行10个采样单元试验,得到10对双份试样,分别制样和化验,其干基灰分Ad试验数据如表1所

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