用自吸泵替代长轴液下泵及效益分析.docVIP

用自吸泵替代长轴液下泵及效益分析.doc

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用自吸泵替代长轴液下泵及效益分析   【摘要】煤化工厂除盐水中和池排液泵原设计为长轴液下泵,检修频繁,劳动强度大,维护费用昂贵;且选型功率过大,工厂经过仔细对比推敲对液下泵重新选型为自吸泵,并将功率、扬程降低,从而降低维护费用及劳动强度,同时节约电能。   【关键词】液下泵;自吸泵;维护费用;劳动强度   1.概述   煤化工厂除盐水有阴床和阳床负责制除盐水供锅炉及化产软化水。当阳床Na离子大于100PPb时,阴床出水SiO2大于100PPb时应立即停止运行,对其进行再生。再生阴阳床时会产生大量废水,均流入中和池中,废水PH加入酸碱搅拌合格后由中和池排液泵排走。排液泵的稳定运行,关系整个除盐水站的水处理及能否为锅炉及化产供合格的除盐水。工厂中和池排液泵原设计为长轴液下泵,液下泵在运行中存在许多问题,且本身选型就不合理,所以对排液泵进行重新选型势在必得,经过比对推敲用自吸泵替代长轴液下泵。   2.中和池液下泵运行中存在的问题   工厂除盐水中和池深度为4750mm,液下泵由两根轴组成总长为4米多,由于采用了长轴,加之叶轮有不平衡的径向力,整个轴又为悬臂结构,因此转动时在叶轮端造成了很大的挠度。轴越长,挠度越大。虽然在轴上安装有三个轴套及三个滑动轴承,但由于整根轴为挠性轴,轴承不断受到单边磨损,磨损量较大,轴承晃动剧烈,磨损速度加快,甚至使轴承直接破碎,轴套及中间支撑架磨伤,主轴弯曲,泵体剧烈震动,无法继续运行,必须停机检修,因此长轴液下泵损坏频率较高。而且如果冷却液不能及时输送到三处轴承位置起到冷却和润滑作用,就会发生烧瓦,甚至电机烧毁。除此之外,液下泵泵头在水池底,地脚螺栓松动或被腐蚀,或泵头堵塞也时有发生。   2.1中和池液下泵维修劳动强度大,检修难度高   长轴液下泵损坏频率高,所以检修频繁。并且液下泵的修理安装十分麻烦,因为需要检修的部位均在中和池里,所以每次检修需要使用吊装工具,将其吊出,在地上进行检修,否则无法完成任务。由于中和池使用的泵轴是由两根轴对接完成的,每次更换接轴套时,都需要至少9人进行多次调整对接,而且工厂没有专业的床子对两根轴进行中心找正,很容易造成同轴度偏移,加快滑动轴承及轴套的损坏,使检修次数更加频繁。每次检修泵体包括起吊、维修及回装都至少需要3天才能完成。每次检修泵体前和检修泵体完毕后,都需要将中和池排空,进行空气质量检测合格后,开据进罐证,由检修人员进入池底,将泵头地脚螺栓分别进行拆卸和紧固。还有经常会清理泵头或进行泵头紧固,都需要进入中和池底,十分危险,除下井进修人员至少两人,还需要专职监护人员至少两人。   2.2中和池液下泵购置及维护费用高   中和池液下泵配件数量繁多、价格昂贵。因为中和池水腐蚀性极强,所使用备件材料必须为耐腐蚀金属,单台购置费用高达4.7万元,泵轴也要上万,轴套、轴承、支撑架及泵盖等均要上千。无论从备件存储费用,还是从备件消耗费用上,每年都需要几万元的垫付甚至更高。   2.3中和池液下泵自身耗能高   中和池液下泵原设计选型不合理,扬程为38米太高,配电机为30kw,能源浪费很多。实际使用扬程为20米,配电机为18.5kw的泵即可满足中和池排液泵的工艺要求。   3.中和池用自吸泵替代长轴液下泵   长轴液下泵在运行中存在诸多问题,且自身设计不合理,为能够满足中和池使用工艺参数选择型号为slz-100-80-125,流量100m3/h,扬程20米,配电机为18.5kw的自吸泵。   3.1用自吸泵替代长轴液下泵的优点   (1)泵整体为立式结构,与相同参数的液下泵相比,重量大大减轻,同时占地亦少。由于轴垂直方向安装,轴封处不易泄露。   (2)自吸泵取消了长轴,解决了轴承的问题、使维修同期大大延长。   (3)有可能损坏而需要维修的部分均在地面上,给维修带来了很大的便利。泵的进口仅是一根空心管,不需要底阀。如进口处被垃圾堵塞,把空心管拉出即可清理。   (4)液下泵在购买时需确定抽液深度,如果液体深度与泵轴长度不符时,则需另换泵,而立式自吸泵在满足吸程的条件下只要配备不同长度的空心管,就可抽送不同深度。   (5)空泵运转仍可维持一段较长时间,以利于发觉并采取措施防止损坏电机,减少误操作而造成的损失,安全性好。   (6)液下泵必须安装在液体正上方。自吸泵既可安装在上方,也可安装在旁边,甚至可用耐真空软管抽吸直管无法达到的液体,机动性十分强。   (7)维护费用降低,劳动强度下降,节能效果显著。   3.2对自吸泵的持续改进   3.2.1自吸泵的自动控制   中和池排水泵的启停都是人为控制操作,为防止中和池水排完,液位下降到一定程度,必须及时停泵,否则会造成排水泵空泵运行电机烧毁损坏等现象,为防止这种现象

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