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深挖内部潜力、促进节能降耗
深挖内部潜力、促进节能降耗
2008年生产加工部分级车间,紧紧围绕公司“节能降耗、增收节支、降低成本费用”为重点开展工作,以降低各项生产损耗为重点,认真落实节能降耗目标工作制,强化执行各项生产环节规范性的监督与考核,以深挖内部潜力为主线,促进节能降耗为重点,持续降低各项消耗性指标。
一、增加单箱重量,提高库存容量,降低周转频次
生产加工部分级车间烟叶配送库可容纳42000担半成品烟叶,其中进出口烟叶占用2200笼(14520担),在分选配方烟时,所产生的暂时无法投打烟叶占据10000——15000担的库容量(见图1),综合以上原因,造成车间烟叶配送库库容紧张。为配合公司配方打叶项目的顺利开展,针对半成品库库容有限的情况。车间经过研究,如扩大烟叶配送库即可解决库容紧张地问题,但始终是“远水解不了近渴”;只有从车间内部挖掘潜力,最终认为,提高烟叶单箱重量是提高库房容量的最有效的办法之一,可降低生产操作和运输频次,从而降低生产成本,减少碎耗。因此,分级车间提出了“增加单箱重量,提高库存容量,降低周转频次”的试验方案,分级车间以“每笼增加一担烟”为目标,首先分级线B组进行试验。分析每个环节的流程和运作,经过近阶段的数据收集和分析,收到了一定成效。
通过一二阶段的试验,车间成功的每笼烟增加了25公斤,与每笼增加一担烟的目标还有一段距离,一二阶段试验的成功为三阶段试验打下了基础,通过加强对,入库、堆码、出库等各生产环节的严格控制,形成新的操作方法。在一二阶段的基础上,实现了每笼烟增加一担的目标:
?以分级车间每日产出量500吨,打叶投料500吨,库容6000笼计算:?试验前:每笼装350公斤:平均每天产出1429笼烟;半成品库库容约4.2万担;液压车入库、叉车入库运送频次为1429次。????试验后:每笼装425公斤:平均每天产出1176笼烟;半成品库库容为5.1万担;液压车入库、叉车入库运送频次为1176次。(2)烟叶堆码环节????试验前:每笼装350公斤时:平均每天产出1429笼烟,叉车堆码715次。????试验后:每笼装425公斤时:平均每天产出1176笼烟,叉车堆码1176次。(3)出库环节????半成品库在进行打叶投料时,以每日500吨投料计算:????试验前:每笼350公斤:平均叉车拉715趟、过磅操作1429次。????试验后:每笼425公斤:平均叉车拉588趟、过磅操作1176次。
经过对三阶段试验数据的分析,得到以下结果,平均单箱在一、二阶段的基础上又增加了75公斤,重量为425公斤,在产量不变的情况下,物流频次减少了17.8%,库容增加了21.4%,大大提高了库房利用率,降低了生产环节中出现的各项损耗指标,最终在达成每笼多装一担烟目标的同时,还降低了在运输、堆码过程中液压车、叉车的使用频率,降低了车间生产成本。
二、规范货位堆码 减少烟叶碎耗
车间在总结07烤季工作时,提出了,烟叶配送库货位线规划不合理,D区、E区的货位线过窄,烟笼在入库后,容易互相摩擦,而造成了烟叶的碎耗,烟叶损耗较大。针对这一问题,车间组织对库内D区、E区的货位线重新进行规划调整。同时由于库内存放了每天机台挑出的各个批次的不同等级的烟叶,这些烟叶是为投打叶车间而准备的原料,根据生产的实际情况,有时烟叶存放的时间较长,烟叶受到空气的影响,变得脆而易碎,货位的重新规划有助于减少烟叶碎耗,从而保证了烟叶的投打质量。重新规划后提高了货位的使用效率,库容量由原来的6000笼增加到了6500笼。库容量增加的同时,有效的降低了烟叶碎耗。
三、加强流程控制,降低烟叶损耗
车间从每一个环节入手,找碎耗产生真正原因是什么,从而采取相应的措施,规范岗位操作,完善流程,加强过程控制,尽可能的降低烟叶的二次造碎,这样才可以在烟叶碎耗的控制上有实质性的降低,同时也降低了碎烟线的工作量,生产成本自然就得到了控制。1、07烤季运作过程中,在控制好烟叶质量的同时,我们通过细致的核算,做了减少用工的试验。在人员站位、质量控制、严格对样挑选、流量控制方面做了一系列的调整和设计,达到了每条分级线可以减少一名用工,为新烤季的减工增效顺利实施打好基础。2、把现场管理作为精细化管理的突破口,从定制管理和走动管理入手,使工作现场每个环节是使处于可控管理中。做好现场管理,关键是对现场的每个岗位、每个人、每个地点、每件事进行严密的调制调节、督导检查,使每个人都严格按流程要求工作。3、要有“每人只要能节约一块钱,就是成功”。分级车间是人员劳动密集型的车间,能耗,物耗,包括对很多设施设备的损坏都是和人分不开的,所以一定要加强对人员的教育监督,使其养成良好的工作习惯,从每个细小的动作开始规范,懂得去珍惜每一片烟叶,爱惜每一件设施。
通过“增加单箱重量,提高库存容量,降
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