结晶器液位控制在西宁特钢连铸机的设计与应用.docVIP

结晶器液位控制在西宁特钢连铸机的设计与应用.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
结晶器液位控制在西宁特钢连铸机的设计与应用.doc

结晶器液位控制在西宁特钢连铸机的设计与应用   摘 要   连铸机铸坯时,不同的规格具有不同的截面,现今,西宁特钢在截面为170mm×170mm和250 mm×250 mm的方坯连铸机上,已经成功的应用了结晶器液位自动控制。但在截面为410mm×530mm的大方坯连铸机上,自动控制的应用效果并不理想,利用手动开浇的钢坯质量比较差,为了有效的改善这一问题,在借鉴和吸收国外优秀经验的基础上,进行了连铸机结晶器液位控制系统设计与应用研究。   【关键词】连铸机 结晶器 液位控制   之所以要实现自动化,除了顺应时代发展的要求,还在于改善钢坯的质量。通过自动化,有效的将人力减少,使得生产过程受到人为因素的干扰降低,而且相关的操作人员工作强度也得到了有效的降低,在提高质量的基础上做到了小投入、大产出。目前,国内的连铸机大多数未应用结晶器液位自动控制,尽管国外已经发展的比较先进,但是引进费用高昂,由此就有了结晶器液位控制系统的设计与应用研究。   1 连铸机结晶器液位控制系统的方案设计   1.1 控制系统的设计要求   在设计控制系统时,要充分的考虑生产现场的实际情况,并据此制定相应的设计要求。控制系统设计有一定的技术指标,设计时要严格的依据指标来进行;在系统中应该具备三种操作功能,手动、自动及半自动,同时还要保证手动与自动之间能够实现快速切换;首先使用手动开浇,之后再变换为自动连续浇筑,实现液面自动调节;系统要具备极强的稳定性,即使出现液位波动,也能快速的恢复稳定状态;出现溢钢漏钢情况时,系统要能紧急关闭。   1.2 控制系统控制原理   控制系统由多个组成部分组成,在实现结晶器液位闭环自动控制时,采用了放射性同位素检测技术、高精度数字液压缸技术。在对结晶器液位进行检测时,利用了放射性同位素检测装置,通过Cs137传感器将高度信号传递出来并转换为电流信号,转换完成之后传送到PLC中央控制单元,PLC对其进行处理之后得到测量值,对比测量值与系统设定值,经过相应的运算及转换之后将数字信号输出,最终实现控制钢水流量,保证结晶器液位的稳定性。   1.3 控制系统工艺实现描述   1.3.1系统工作模式   系统工作模式包括三种:手动模式、自动模式、半自动模式,这三种模式通过现场操作箱上的模式选择开关来设定。模式开关有手动、点动及自动三种,分别对应手动模式、半自动模式及自动模式,在手动模式下,工作人员利用撬杠来控制和调节塞棒的位置,在半自动模式下,塞棒的位置由操作箱上按钮来进行调节,在自动模式下,通过控制系统来调节塞棒的位置。无论是在何种模式下,结晶器液位值都可以得到系统实时的反馈。   1.3.2液位上、下限报警   液位限制信号分为四种:自动允许上、下限,液位报警上、下限,溢钢、漏钢。当系统处于正常模式时,限制信号处于自动允许上、下限范围内,并且此时的液位检测仪和塞棒均处于正常的状态,这时,如果系统是液位上、下限报警信号,不会影响系统的正常工作,但如果是溢钢、漏钢信号,那么塞棒就会立即被系统关闭,只有返回手动模式,系统才能再次正常工作。   1.3.3塞棒半自动控制   当系统处于半自动模式时,可以实现塞棒半自动控制,其他两种模式无效。   1.3.4液位设定   在上位机系统中,进行液位设定,当系统得电后会自动设定缺省值,在进行液位控制调节时,缺省值就是调节时参照的基准值。   1.3.5自动允许   系统开浇时,结晶器内无钢水,液位检测值低于下限和漏钢限值,这时系统不允许进入自动模式,但是当液位高度接近限定值时,系统就会自动允许进入自动模式。   1.3.6急停   当出现溢钢漏钢信号时,塞棒将会被系统自动关闭,操作箱上的急停按钮也可以实现关闭塞棒。   2 连铸机结晶器液位控制系统的实现与应用   2.1 控制系统硬件设计   控制系统硬件设计可从两个方面进行:第一,上位机系统配置,所谓上位机,是指处在工业控制中较高层次的计算机,主要是对现场设备的运行状态进行监控,一般来说,在集散控制系统中,计算机分为两种级别,上位机和下位机,上位机直接与现场设备相关联,而且下位机要受到上位机的控制。在结晶器液位控制系统中,上位机是指连铸控制室里的工控机,下位机是指PLC,上位机具备三大系统功能:通信、数据存储、数据输出;第二,PLC原理,PLC中包含硬件系统和软件系统。   2.2 控制系统软件设计   下位机中包含软件系统,在进行软件开发时利用了STEP7。STEP7是一个软件包,PLC用户用其进行应用程序开发,在进行程序编制时不但有三种方法可供选择,而且相对比较简单,并且具备结构层次清晰、易于修改、简化调试等优点,应用比较广泛。上位机软件系统是数据采集监控系统的软件平台工具,在进

文档评论(0)

you-you + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档